2026年06月04日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

嘉华机械广元分公司:小技改撬动大效益

来源:企业家日报 作者:

  ■ 本报通讯员 曾习

  二季度以来,川煤集团嘉华机械广元分公司以技术创新为抓手,把岗位小改小革视作降本增效的坚实支撑。从技能大师工作室、党员攻关小组到一线生产班组,一批立足现场、贴合岗位的技改项目相继落地。项目既破解长期制约生产的疑难问题,又盘活废旧物资变废为宝,依托巧思突破设备产能瓶颈。各类微小技改持续释放降成本、提效率、减负荷的显著成效。

  废料变利器

  齿条除渣机破解清渣难题

  走进板材激光切割作业现场,一台由废旧零部件拼装而成的齿条除渣机平稳运行。工作人员将附着氧化渣的齿条送入设备,数十秒后,洁净完好的齿条便可出料。而数月前,齿条除渣还是车间棘手的生产难题。

  广元分公司激光切割机日均运行时长可达16小时,设备工作台配置百余根齿条,单根采购成本110余元。切割作业中,齿条表面极易堆积氧化废渣。以往采用人工铲刮清理,不仅耗时耗力,而且清理效果也达不到标准。废渣残留会降低切割精度,加速镜片、喷头等易损配件损耗,还会增加后续打磨工序工作量。

  今年,该清理难题被纳入技能大师工作室技改攻坚清单。制造车间牵头人员带领技术骨干,从废旧物料中筛选闲置电机、减速机,自主设计加工齿轮组件、置物架与电控配套系统。项目历时近两个月,全程自主设计加工,未采购成套新设备,成功将废旧配件改造成实用生产设备。

  小马拖大车

  攻克超长工件加工瓶颈

  制造车间内,煤矿液压支架后连杆精加工工序顺利收尾。经检测,工件两处直径95毫米销轴孔中心距稳定控制在1700±0.3毫米,同心度、平行度误差均低于0.2毫米,各项参数全部符合图纸标准。常规工件达到该加工标准并不困难,但此次工件总长超出车间现有最大镗床加工行程800毫米,加工挑战大幅增加。

  公司在用TX6111T型镗床,工作台规格1200 毫米×1400毫米,横向加工行程仅900毫米,而工件两组销轴孔设计中心距为1700毫米,现有设备无法一次性完成加工。按照常规方案,只能委托外部加工或购置新设备,外协加工周期长、费用高,新增设备投入成本大,均难以落地。为此,车间党支部将该项目列为党员攻关课题。

  党员技术团队对照图纸与设备反复测算研判,拟定分体移位加工方案:将工件固定于加长工装,完成一侧销孔加工后,整体平移工装与工件,再加工另一侧孔位。攻关团队利用废旧钢板焊接 3 米加长定位工装,稳固安装于设备工作台,再将工件锁紧固定。加工完首个孔位后,借助行车整体吊运工装与工件,依托预设定位挡块锁定加工位置。

  团队经过多轮调试优化,逐一攻克挡块定位、工装刚度、吊装形变等问题,历时近一个月攻克加工难关。成品工件各项精度达标,部分指标优于设计要求。资深镗工感慨,以往无法实现的超长件加工,如今依靠自有设备顺利完成。该技改不仅保障液压支架维修进度,也为同类超长零部件加工积累实操经验。

  一人顶两人

  自制剪切工装减负增效

  大修车间液压胶管加工工位,班组自主研制的专用剪切工装正式投用,彻底解决了以往人工校直效率低、劳动强度大、裁切尺寸偏差等生产堵点。

  大修车间主要承担设备液压系统检修、胶管更换与成型加工工作,胶管校直裁切是前置关键工序。液压胶管壁厚质韧、弹性较强,传统作业需两名员工配合操作,一人固定端头、一人拉伸校直后再裁切。双人作业人力消耗大,长期高强度操作易造成人员肌肉劳损。同时两人动作配合易出现偏差,胶管校直不规整会导致切口歪斜,影响后续装配质量。

  今年,车间技术骨干与班组长将该工序纳入岗位技改重点。工作人员结合胶管受力特性,梳理全流程作业细节,反复绘制图纸、选用废旧边角材料试制调试,不断优化导向结构与定位装置,耗时近一个月完成剪切工装制作。整套工装全部利用废旧物料加工,有效压缩改造投入。

  工装依靠精准导向限位结构,可自动完成胶管校直固定,满足标准化裁切条件。原先双人协作的工作量,现在单人操作即可快速完成,作业效率实现翻倍,人员劳动强度显著降低,裁切成型质量更加稳定可靠。工装稳定投产后,车间生产流转效率明显提升。班组技术人员同步分享改造思路与操作技巧,带动全员挖掘岗位创新点,让精益求精的工匠精神扎根生产一线。