2026年04月09日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

精益管理深挖潜 双机联动破瓶颈——松汀钢铁二炼钢厂连铸中包周期优化小记

来源:企业家日报 作者:

  ■ 本报记者 王武军

  近日,为深度匹配公司新1#高炉高产稳产的战略需求,河北唐山松汀钢铁有限公司第二炼钢厂聚焦生产关键环节,通过实施一系列精准化、系统化的精益管理举措,成功将连铸中间包使用寿命延长近14小时,大幅度降低了热换与拉下频次,实现了两台连铸机的高效联动,为新1#高炉的产能释放扫清了关键障碍,为全公司今年重点工作的推进提供了坚实保障。

  长期以来,该厂两台连铸机的中间包受制于固有的使用周期,每两日便需进行一次热换与拉下操作。这一频繁的中断不仅导致了耐火材料、人工等运营成本的持续增加,更关键的是造成了生产节奏的“断点”,难以承接新1#高炉满负荷产出的钢水,成为制约产能整体释放的“中梗阻”环节。

  面对这一“瓶颈”,该厂领导班子不等不靠,迅速将精益管理理念融入生产操作全流程,以“挖潜”和“联动”为两大抓手,打出了一套行之有效的组合拳。

  一是强化过程管控,向精细化管理要效益。分厂推行了“勤测温、勤监测、勤调整”的“三勤”工作法,安排专人全程实时跟踪中间包内衬的侵蚀情况、钢水温度及浇铸状态,通过精准的数据分析预判设备使用极限,彻底改变了以往凭经验、重稳妥的粗放式管理,从源头上杜绝了因状态把控不准而导致的提前更换。

  二是优化标准协同,向系统化联动要效率。在精细操作的基础上,分厂进一步规范了两台连铸机的浇铸节奏、水口维护及异常处置流程。通过建立统一的作业标准和高效的协同机制,有效减少了非必要损耗,最大限度地挖掘了中间包的使用潜力,为双机联动打下了坚实基础。

  随着各项精益举措的落地实施,成效显著。数据显示,两台连铸机中间包的平均使用周期得到极大延长,日均单机连铸可多承接钢水300余吨。这一突破不仅打通了钢水承接的关键节点,保障了新1#高炉产能的高效释放,同时,热换与拉下次数的显著减少也极大地提升了生产的连续性与稳定性,有效降低了物料消耗与运营成本。

  此次中包周期的成功优化,不仅是第二炼钢厂运用精益管理破解生产难题的一次生动实践,更充分彰显了“精益挖潜”在打破设备固有局限、“双机联动”在释放系统协同效能中的核心作用。面对2026年精益深化与系统提效的战略方向,该厂表示,将持续以精益理念赋能全流程,推动生产组织与设备效能的协同升级,在稳产高产中厚植发展优势,为全面提升企业核心竞争力贡献更大力量。