
富成锻造公司技术员与质检员一起对锻件进行细致检测分析。
本报通讯员 王晓红 在百日攻坚“麦芒行动”中,一机集团各单位立足自身生产特点,坚持党建引领、创新驱动,借智聚力破生产之困、联建创新通生产之堵、炉前破局攀攻坚之峰,在各自赛道上书写了破局突围的精彩答卷。
借智聚力 破生产之困
富成锻造公司针对内部技术力量不足的问题,主动“走出去、请进来”,联合工艺研究所开展工艺稳定性专项提升工作。
聚焦产品强韧性要求高和部分锻件毛坯生产周期偏长的问题,采用分温阶正火、循环淬火等先进工艺,同步推进工艺参数优化实验,系统研究加热温度、保温时间、冷却速率等关键参数对产品性能的影响规律,经试验数据对比分析,建立工艺参数与产品性能对应关系模型,确定最优工艺方案,有效提升产品综合性能及一次性合格率。同时,深化青年创新创效,开展“五小”创新竞赛与“金点子”揭榜挂帅活动,持续推动工艺研发与改进提质增效。
联建创新 通生产之堵
直击生产窄口、破解技术瓶颈、打破车间科室壁垒实现清单化定责、项目化攻坚。四分公司通过党支部联建整合资源,破解生产难题。
针对科研箱体加工效率低的问题,生产运营管理室、技术研发室联合于庆峰国家级技能大师工作室,以联建共建为抓手展开突击。从人、机、料、法、环、测等环节剖析原因,通过优化工艺流程,分流瓶颈工序的工作量,多机台并行加工等举措,缩短整体加工周期,同时优化数控程序、缩短刀具轨迹,节约走刀时间,最终将箱体整体加工效率提升近1倍。为全力保证民品项目按期履约交付,411车间与技术、质量系统进行“联合现场会诊”,逐个排除难点,锁定问题根源。经过工艺改进及严格试验,不仅按期保质保量交付产品,并且帮助用户完善了产品设计。
炉前破局 攀攻坚之峰
走进一分公司生产车间,电炉弧光闪烁,钢水翻腾奔涌,“麦芒行动”热潮在光与火的映衬下闪耀。一分公司党员突击队扎根炉前,攻坚冶炼成分波动、温度难控痛点,18次驻炉攻坚,钢水成分合格率升至99.6%,单炉冶炼时间缩短25分钟。
在生产攻坚、发展破局的关键阶段,一分公司党委锚定“提效率、强协同、保质量、守安全”目标,以麦芒之锐破瓶颈、实干争先显担当。党员攻坚突击队优化流程,拓展小件承揽能力,每日额外完成50件外贸E钩生产,外贸交付准时率从88%提升至93%。攻坚期间,一分公司产品质量实现一次交检合格率从85%升至92%;安全隐患整改率100%,纠正违规隐患31起。
从借智聚力的技术突破,到联建创新的流程优化,再到炉前破局的产能跃升,一机集团正以“麦芒”的坚韧与精准,交出亮眼攻坚成绩单,在高质量发展的征程上勇毅前行。