2013年01月03日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

东风德纳车桥
十堰部件厂
群策群力降成本

来源:企业家日报 作者:

  

  东风德纳车桥十堰部件厂针对影响成本降低、生产、减排、提升效益的关键环节,大力开展“上质量降成本,共产党员当先锋”主题活动,充分发挥员工群体智慧,广泛开展改善攻关活动,收到了较好的成效。

  该厂六车间支架2线上的钻床以前一直采用“钻孔-倒角-攻丝”三序加工,每加工一个零件需停机更换刀具两次,加工一件主导产品需花1.06分钟。六车间攻关小组经过多次研究、试验,发明了一种一次进给完成钻孔、倒角、攻丝的“三合一”刀具。新的刀具加工一件产品只需0.75分钟,提高效率41%,支架二线的班产能力由改善前的450件提升到660件,可年节约工时533.5小时、节电1813度。

  五车间突缘班刀具消耗居高不下,2012年有7个月持续出现异常点,而刀具消耗超标的症结十分繁杂。攻关小组多管齐下,一面加强零件尺寸控制,开展刀片二次刃磨试验,取得技术突破,一面督促供应商解决毛坯沙眼气孔等质量问题。在众人的努力下,刀具消耗一举降低了0.37元/件,牢牢地控制在指标范围之内。差速器左壳D3外园跳动量超差一直是该厂的质量“老大难”问题,同时也造成了成本浪费。质检科、四车间、装备科、工艺科组成CFT团队,经过多次作业观察,他们发现设计基准与工艺基准不重合,于是在左壳的30序增加精加工内倒角工序,并将其作为磨床工序的定位基准,外园跳动量得到了有效控制,创造直接经济效益8400元。同时,CFT团队对夹具进行了重新设计,操作工每天可减少搬运重量3350公斤。

  此外,该厂各个单位还从大处着想、小处着手,从节约一张纸、一度电、一滴水、一分钱做起,培育员工的节俭习惯和节俭文化。在2012年的高产月中,生产线压缩空气用量大增,但是每个班的使用量并不均衡,有很大的节能空间。动力科的员工经过观察,发现后半夜产量一般要比前半夜低一些,就视具体情况改用不同功率的小空压机,做到既保证一线生产,又不浪费,使工厂动能得到了有效控制。

  (计德锐)