每天节水100—150吨,水费降低28%,面对严峻的经营形势,川煤华荣公司攀枝花精煤分公司巧用“原水洗煤”,千方百计做活“节水文章”,深度挖潜有新招,降本增效显实效。
千方百计寻节水途径
水作为洗煤生产的重要介质,每年的水费消耗是该公司生产成本中除材料、电耗以外的“大头”。近年来,该公司经过洗水闭路循环使用、供水管路改造、堵塞跑冒滴漏等措施,年用水量已从2020年的230万吨降至2024年的54.9万吨,水量挖潜已接近极限。但是在严峻的经营形势面前,是否还有潜力可挖,该公司另辟蹊径,开动脑筋在降低水费上做文章、想办法,在格里坪选煤厂大胆尝试取原水洗煤,找到了又一条降本控费新途径。
洗煤用水对水质的要求并不高,但过去金沙江泥沙含量高,原水水质浑浊并不适合洗煤生产。近年来随着金沙江水质的不断改善,经过充分论证,企业目前已不需要任何人工净化处理就可以直接用于洗煤生产,且原水价格远低于工业用水价格。2024年8月,精煤分公司领导班子就原水洗煤的可行性进行研究,多次与攀枝花市环境能源集团就取水方式进行沟通协调,在对方的大力支持下,引入原水洗煤的愿望得以实现。
克服困难引原水
原水引入并不是修几条管路那么简单,该公司上下齐心协力共同攻克多重难关。
攻克“引水关”。取用原水需要对原管路进行改造,剥离原管道上的生活用水。该公司后勤部认真细致做好与用水户的对接工作,面对沿途用水户的各种发难和不理解,后勤部负责人耐心解释,在格里坪乡镇政府的大力支持下,于今年2月顺利完成格里坪村9户农民生活用水断水切割,对两户友邻单位转供水进行断水,为引进原水打好基础。
攻克“用水关”。管路改造完成后,在对接市环境能源集团的原水管路时,由于落差导致水压不足,原水仍然不能正常使用。该公司格里坪洗煤厂主动想办法添措施,在原水管道中途增设了1台加压装置——管道泵,从水泵选型到压力计算,反复调试,使水压满足主洗楼所需,顺利将原水引入主洗楼。
“从2024年10月中旬开始,我们共用了三四个月时间进行水路改造,一方面铺设原水对接管路50余米,对接市环境能源集团原水管道,用10天时间完成原水与生活用水管道切割;另一方面改造生产、生活用水管路,共铺设水路管道1000余米。”该公司格里坪选煤厂负责人詹国华介绍了引入原水水路改造的过程。
降本成效显著
“使用原水前,格里坪选煤厂每月预计使用1.5万-1.8万吨水,平均每天用水量为500—600吨,从3月21日使用原水洗煤后,通过这一段时间监测,用水量降为400—450吨/天,按原工业水价5.25元/吨,原水水价1.5元/吨计算,一个月就可节约水费近8万元,一年可节约近100万元,经济效益可观,降本成效显著。”该公司算了一笔用原水洗煤降本增效“经济账”。
原水洗煤在降水费控成本,增加经济效益的同时,社会效益也十分明显。格里坪洗煤厂引进原水洗煤,通过改造水路,将生活与生产用水分离,剥离了部分非企业用水和友邻单位“人情水”,降低了企业用水量,减轻了企业负担,让企业走上规范发展之路。
持续挖潜优势多
原水洗煤水路改造完成后,为实现生产用水自主管理、奠定智能化用水基础及完善洗水闭路循环打下基础,持续推进降本增效“再加码”。
首先,生产用水可以自主管理,实现间断性供水,在不生产时可以切断用水,杜绝“大水漫灌”情况发生,水资源浪费明显减少。其次,在改造过程中,优化了管道,便于以后管路的维护和保养,减少跑冒滴漏。第三,原水管道关键加压设备——管道泵终端在格里坪洗煤厂调度室控制,在保障生产用水不间断的情况下,为下一步实现智能化用水奠定基础。第四,生产和生活用水的分离,为完善洗水闭路循环打下基础。
只有想不到,没有做不到,在这场破译“节水密码”的攻坚战中,攀枝花精煤分公司精打细算、深度挖潜,目前正在筹备格里坪索道排矸装矿矸石水回收,届时将通过回收每天近200吨的矸石渗水,进一步完善洗水闭路循环,实现水资源循环利用。此举既能降低企业生产成本,更能减轻环保压力。 (韩东海 王丽娜)