西南油气田公司重庆气矿大竹作业区老井挖潜巧打“技术牌”,把天然气产量“颗粒归仓”执行到位,硬生生在75口生产井“榨”气,1月至4月,累计产量8436万方,较计划超产68万方。
2023年,作业区按天然气生产2.6亿方组织生产和对标工作安排。主要在常态化动态分析,大产量井精细管理、老井产能维护、停产井挖潜复产、地面工艺优化运行等方面开展工作,旨在为完成年度生产任务夯基强石。
作业区在室(站)、班组探索推出“三承包”管理制度,即包安全责任、包属地产量、包业绩考核,将产量任务、安全责任与班组、个人业绩考核紧密结合,发挥员工能动性,各中心站员工采用“回收井筒气”等多种方式最大限度做到“颗粒归仓”。
领导采用“重点气井承包工作制”,在对全气田气井资料复查、挖潜能力分析、现有制度论证的基础上,推出“优化一井一策制度,分级分类科学管理”的工作思路,对双家坝、张家场、云和等9个气田15口气井进行“认领”承包,立下挖潜增效“军令状”。
动态分析坚持日、周、月分析制度,以“现场分析+集中会诊”方式持续加强气井动态分析,为增产措施提供理论依据。在措施井管理方面,根据压缩机组排温等参数及时调整设备工况满足现有增压气井生产制度;利用“泵注+自主车注+外委车注”相结合方式确保药剂加注到位,现有措施确保生产最优化。
凉东002-2井生产中套压基本不变,开井油压产量下降快,通过套管生产试验,初步判断油管存在一定堵塞。3月4日,对该井采用套管生产,套油压稳定,日产量3.5万方,采取控压生产,带液正常,下步将完善安装井口智能开关阀。
为深化老区挖潜,以评价老区新层,优选滚动勘探开发有利区块为指导,通过板东6井精细测井解释与综合评价实施上试。4月19日,该井上试测试获气,测试产量每日22.78万方,这是作业区推进年度重点挖潜措施项目实施取得的又一成效。
七里024-2井采用增压气举排水,通过回注天然气提升地层动能,保证胡家坝气田各气井稳定带液。工艺改造和合作开采后,张34井、凉东7井、张14井、成27井、云和11井、川16井、凉东9井等停产井先后恢复生产,目前增产约200万方。
“作为集团公司的铁人单位,全体员工时刻践行铁人精神,在老井挖潜中勤观察、勤分析,实施定时、定人、定井分析的‘两勤三定’工作法,用‘挤牙膏’的方式多采气,全员气井动态分析成常态,‘量身打造’井站动态分析模板,气井产能最大化发挥。”作业区经理陈刚掷地有声说道。
(李传富 陈翔宇)