日前,通过技改小组现场的反复实践,成功解决非常规气方井深、容易积水的问题,消除了安全隐患,不仅为气井的安全生产夯实了基础,还为同类型方井积水提供了借鉴经验。
针对非常规气方井深,积水无法外排,容易加速采气井口外腐蚀,影响气井本质安全的问题。为消除安全问题,确保气井安全生产,西南油气田公司重庆气矿高度重视,成立由技术信息室和技师工作室成员组成的技改小组,负责技术攻关。
该小组以黄203井为技改实验对象,深入实地调查掌握详细情况,反复探索高效抽取方井内积水的方法,通过科学理论分析及多次现场调研,在确保操作的可行性、安全性条件下,最终选择采用气驱泵自动抽取方井积水,达到方井内积水自动外排目的,从而消除安全隐患。
而安装的自动排水装置控制器由气动球阀和气动控制件组成,机体位于方井外。上下水位控制阀与控制器之间由PU管连接,PU管可选择加长或缩短,以适应方井深度,同时PU管的长度可调节上下水位之间的压差,进而控制方井内的水位达到预期效果。
PU管端口设置有压力传感器,传感器接收到积水压力后通过PU管传递至方井外的控制器,控制器中控制件配合气动涡轮潜水泵与气动隔膜泵,完成两种泵的自动开停,达到有水排水、无水停泵的效果。
该项改良创新技术有效减少了日常需专人值守抽排积水的工作量,优化人力资源,降低了车辆使用和电能消耗,避免了使用电驱潜水泵抽水的安全隐患,提高井口本质安全。据估算,该项技改措施推广后每年可节省运营成本10万元。
下一步,气矿将持续优化该措施,在各气井推广运用,促进气矿高质量发展向纵深推进,推动提质增效行动再上新台阶。
(李传富 喻晓豪 彭雪军)