2020年05月15日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

聚焦“双效” 创利两亿

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  淮北矿业集团临涣选煤厂复工复产以来成效斐然

  复工复产以来,淮北矿业集团临涣选煤厂面对煤炭市场严峻形势,强化内部经营管控,聚焦效率效益,深挖内潜增效。截至4月份,该厂今年以来入洗原煤451.2万吨,精煤产率45.58%,创利2亿元。

  加强源头管控,严把原煤质量。原煤质量作为精煤洗选的第一道重要关口,对精煤洗选、产率、稳定性影响较大,特别是原煤质级不符会给企业效益造成较大影响。为此,该厂狠抓原煤入洗的源头管控。原煤K车进厂后,安排专人负责原煤灰分和吨位量目测,目测超灰分、吨位少的原煤K车经抽检吨位不达标车辆,及时联系责任矿井补足吨位,避免原煤入厂亏吨造成洗选损失。将每趟进厂原煤信息第一时间发布生产管理群,预判是否异常后向生产调度信息中心汇报。煤炭管理部通过采样化验质量结果与测灰仪比对,有效避免原煤质级不符,确保入洗原煤质量。

  严格过程管控,提高精煤产率。该厂把提高精煤产率放在首位,严格生产过程控制,细化“五降一提”措施,掯住灰分、水分、产率等关键技术指标,提高精煤产率和精煤灰分稳定率。通过对入洗矿井各工作面进行全级浮沉,了解密度区间灰分和产率,防止出现质量过剩和质量超标。针对集团公司要求的精煤灰分上限按对应灰分规格下调0.1%,该厂召开专题会议进行讨论和测算,进一步压实责任,确保精煤质量,提高精煤产率。稳定生产过程混精灰分,提高混精灰分稳定率,避免出现连续高灰,影响产品质量和精煤产率。制定精煤灰分“四个区间”定向考核,符合哪个区间执行哪个区间市场单价。规范浮选操作,提高浮选抽出率,降低煤泥发热量。加强生产过程中介精、介泥、加压水分控制,对弧形筛、离心机等脱水设备进行定期检查和维护。合理制定配洗方案,优化东西区入洗比例,建立灰分预警机制和配装协调机制,提产率保质量。

  加大成本考核,严格指标分解。严格目标指标分解与考核,材料费用全部分解到车间和部门,按节超额10%增减结算收入。对大宗物资、废旧物资处理、工程验收、比质比价与竞争性谈判成立专项验收小组,实行市场化考核与收购。成立以工匠大师许程程为主的大宗物质进厂验收组,强化大宗物资的质量管控,把传统的煤质化验延伸到磁铁矿粉、絮凝剂等大宗物资的质量检验,防止以次充好,有效堵住了不合格大宗物质的进厂关。在原有煤泥水絮凝沉降实验的基础上增加了清水溶胀检查、灼烧法检查残留物等实验,有效提高了质量检测的准确性,介耗、油耗、絮凝剂的使用量大幅下降,降本增效效果明显。

  加大修旧利废,促进降本增效。提高设备维修力度,减少配件消耗,综合设备利用率。精准废旧物资处置,把废旧物资场地分为废旧物资处置区、废旧物质待修区、废旧物资不同价格区等不同区间场所。倡导自主设计加工,依据生产现场实际,将相关设备、设施采购转变为自主设计、自制加工,加工材料来源于回收的废旧设备材料,做到“能修尽修、能用必用”。4月份,该厂利用废弃的风包罐体、筛篮、筛板自主设计加工选煤生产循环水过滤器5台,仅此一项节约资金15万元。(石启元)