2019年01月17日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

川中油气矿: 强化工艺技术管理 助推百亿气区高效开发

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  2018年以来,川中油气矿结合高磨地区气井“高温、高压、高产、含硫化氢”和老区管网存在不适应性的工况,认真研判分析,强化工艺技术管理,始终致力于科技创新创效,不断夯实百亿气区高效开发工艺技术基础。

  强化环保处理工艺跟踪,确保系统平稳运行。一是积极跟踪磨206井和眉山CPE试验基地的龙王庙气田水地面处理达标外排中试试验,成立试验项目小组,精心编制试验评价方案,评估试验处理效果和经济性,不断优化处理工艺,为实现龙王庙气组气田水全面达标外排奠定技术基础。二是密切跟踪转注水系统运行情况,充分考虑转注水站的处理量,合理安排转水卸水点,调配注水站日处理量,定期分析评价并做好应急预案;同时加强对转水泵、注水泵的维护和保养,减少因机泵故障对气田水处理带来的影响,确保气田水处理系统安全平稳运行。

  强化地面系统运行维护,提升系统运行效果。一是对龙岗西干线B、龙岗东干线C和龙王庙试采干线等22段管线开展漏磁检测,以及开挖10处外部金属损失点进行检测验证,合理取消管道防腐层修复工作,预计为矿区节约费用1741.5万元。二是油气生产系统现状梳理“大调查”。汇编《川中油气矿油气田地面生产系统现状调查报告》《川中油气矿油气田地面生产系统提质增效规划》,找出矿区提质增效的潜力,并结合开发预测,开展地面系统整体优化、先进技术推广应用、生产运行参数优化措施,保守估计“十三五”末站场负荷率将提高10个百分点、管道更新改造维护费用降低10%、运行成本降低10%的目标。

  强化关键产品研发应用,筑牢测试安全防线。自主研制机械式脱挂器,并已申请国家发明专利,有效解决了龙王庙组气藏观察井长期动态监测技术瓶颈,进一步降低了含硫、高压、高温气井测试作业安全风险,极具经济效益。截至2018年底,已在磨溪27井成功应用7井次,累计入井时间500天,节约施工费用1371万元。同时,油气矿正开展任意直井段坐放机械式脱挂器工具研制工作。

  强化技术基础工作质量,提高动态监测水平。一是认真做好龙王庙组气藏动态监测资料录取、解释处理等工作,2018年累计特殊测试21井次,低压试井16井次、压力恢复测试14井次、井口压力监测54井次、井下节流器维护46井次,产能测试4井次,压降测试1井次,为油气矿开发生产提供了详细的基础资料。二是组织专业技术人员及时收集、整理、汇编相关作业井的井史资料,提前编写专项作业安全预案,认真制定作业方案、作业步骤、技术要求及环保要求,进一步规范现场测试基础资料、安全预案和现场施工作业,为各类现场测试和井下施工作业安全开展提供技术保障。三是遵循“实用、管用、够用”和“三个一致”的原则,不断完善、总结、提高标准化工作,持续推进基础工作的统一和质量提升,不断提高基础工作管理水平。(邹胜平 陈扬 黄雪峰)