2010年08月31日 星期二 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

纵深推进精益管理 课题改善效果明显

来源:企业家日报 作者:重庆大江工业公司1-6月精益改善创造价值2643.18万元

  本报讯 今年,重庆大江工业公司在精益课题改善中向纵深推进取得明显效果,1-6月收到合理化建议、改善提案5517件,评比优秀改善提案188件,精益改善创造价值2643.18万元。完成年计划78%。通过开展识别消除浪费与降成本活动,大江工业公司成本费用率同上年实际值和今年目标值相比分别降低2.43%和1.63%,盈利能力逐步增强。目前已完成7条生产线的精益化改造,通过课题改善营造了该公司精益改善的良好氛围。

  在精益生产工作的推进中,大江的车桥公司板块以总装成套性管理拉动生产制造,生产周期由10天缩短为5天,车桥月产能突破1000辆大关;刀具成本经过品质改善后,每个月降低刀具费用总额指标10%,每个月节约2.4万元,提高生产效率约40%左右。

  大江的锻造板块重点对8000T、6300T等重点设备实施TPM改善,通过对设备进行初期清扫、发生源和难点问题对策、总点检、点检活动效率化等改善,使高温、热辐射、噪音、石墨粉尘等污染源得到有效控制,降低了危害。

  大江液压支架板块对油缸机加生产线的改造后,液压支架每批次20架生产周期由8天缩短为6天;班产量由8支提高到18支,提高100%,产品品质达到99.5%,同时加强了标准化作业和TPM的纵深推进,不断完善和提高了异常问题快速处理的机制。

  大江的专用车板块、铸造板块、冲压件板块和特种车辆板块结合实际进行了生产线的改造,通过几个月的运行,不同程度产生了明显效果,专用车板块针对QY8FA产品单位成本较上年同期略有下降,特种车辆的生产周期由30天缩短为25天;铸造板块和冲压件板块在精益生产中认真开展课题改善活动,精益生产质量较上年有所提高,成本都有不同程度的降低。

  (阳莉)