2026年05月18日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

河南油田构建固废资源化利用体系,废渣巧利用实现环保与增效双赢 变“灰”为宝 点“渣”成金

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  本报讯(通讯员 施桂娟 胡强)5月15日,随着新9418井粉煤灰组合氮气泡沫调剖工艺顺利实施,该工艺不仅让该井生产态势持续向好,更一举消纳了40.9吨原本需要外委处置的粉煤灰。困扰河南油田采油二厂多年的燃煤锅炉灰渣处置难题,终于找到了破解之道。

  “过去,这些灰渣是让人头疼的‘环保包袱’,堆存占地、处置费钱;如今,它们成了降本增效的‘新资源’、调剖回填的‘效益金矿’。”看着源源不断注入地层的浆液,河南油田热能利用技术专家、石油工程技术研究院“75吨锅炉灰渣资源化利用技术研究”项目负责人沈和平语气中满是欣慰。

  河南油田采油二厂75吨燃煤锅炉每年产生大量粉煤灰和炉渣。以往,这些固废主要依赖外委处置,不仅费用高昂,还存在环境风险。为彻底扭转局面,河南油田工程院技术攻关团队围绕“减量化、资源化、无害化”目标,展开了系统性技术攻关。

  科研团队大胆创新,优化了调剖剂配方:巧妙利用75吨锅炉4级粉煤灰,与稠联油泥、污水及助剂复配。在保证可泵性与悬浮性的前提下,他们将单方调剖液中粉煤灰占比大幅提高了40个百分点。今年1至4月,该技术已在20口井推广应用,共计消纳粉煤灰482吨,增油215吨,直接创效89.2万元。

  “以前看着堆积如山的灰渣就发愁,现在它们成了调剖的好原料,真是化腐朽为神奇!”现场技术人员感慨道。

  在内部消纳的同时,技术团队还积极拓展外部合作渠道。2月份以来,他们完成了对唐河、泌阳等周边6家建材企业的市场调研与合作对接,并利用油田闲置场地进行灰渣回填平整。截至目前,已实现粉煤灰无害化处置5190吨,灰渣综合利用1842吨,减少外委处置费用21.1万元。

  “通过分级分选、配方优化、市场对接,我们首次建立起75吨锅炉灰渣‘减量化—资源化—无害化’的完整技术体系。”沈和平表示,这套体系的建立,不仅带来了前4个月累计降本增效超百万元的直接经济效益,更实现了固体废物的“体内循环”,大幅降低了环境风险。