2026年05月15日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

唐口煤业机修工区小改革推动降本增效

来源:企业家日报 作者:

  ■ 本报通讯员 李滨 赵维辰 马恒鑫

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●仓库码放精益管理

  走进山东能源鲁西矿业唐口煤业机修工区,机器的轰鸣声与焊花的飞溅声交织成一曲激昂的奋斗之歌。在这里,职工们凭借一双双巧手,让废旧物资重获新生,让“退役”设备再度上岗,书写着降本增效的精彩篇章。

  自主攻坚 唤醒“沉睡”设备

  “以换代修虽省事,自主维修才是创效真本事。”该公司机修工区职工的这句口头禅,是他们对降本增效的深刻理解。设备维修工田如朋便是这一理念的坚定践行者。

  一次,他发现PLC备用电源记忆功能丢失,通过仔细拆解排查,锁定“病因”是内部电池亏电。更换同规格电池后,单台设备节约采购费用约2400元。此后,他又自主修复组合开关驱动单元,用低成本配件替代整单元更换,大幅压减了维修开支。

  田如朋还有一项“绝技”——对管路除锈机进行智能化改造。此前,除锈机手动控制不稳定、效率低下。他牵头研发自动控制箱,集成PLC编程控制器及模块化继电保护电路,将除锈、进给、转速调节、急停等工序整合为一键式自动化流程。操作中,还能随时通过控制面板调整时间和进给速度。改造后,单次除锈效率提升约40%,误操作引发的故障率降低90%以上。“以前得盯着好几个开关,现在一键启动,中途想调速度,旋钮一拧就行,太方便了。”操作工称赞道。

  巧思改造 废旧物资“变身”宝贝

  在唐口煤业机修工区职工眼中,没有真正的“废物”,只有放错位置的资源。

  拔钢丝绳曾是一件让人头疼的累活,过去用钳子一根根往外拽,费时费力,还影响作业进度。职工郗来路决心攻克这一难题,他反复琢磨、试验,自主设计制作了一款专用拔钢丝绳工具。新工具投入使用后,一次可同时拔出四条钢丝绳,操作便捷又省力。郗来路笑着说:“以前拔绳累得直不起腰,现在一次四根,轻轻松松就干完了。”

  废旧皮带也迎来了“新生”。现场缺少适用的挡车器,购买成品成本高,而废旧皮带却闲置一旁。钳工班班长闫宜峰灵机一动,利用废旧皮带裁剪加工成等腰梯形结构,制作成挡车器。这款自制挡车器成本几乎为零,挡车效果好、经久耐用,还消除了现场安全隐患。闫宜峰说:“废旧皮带扔了可惜,改造一下比买的还结实。”一个小创意,既省钱又办了实事。

  精益管控 现场管理“焕新颜”

  龙门吊场地西北角曾是一片行车盲区,日常人员通行少,久而久之成了“脏、乱、差”的角落。废旧构件、油桶、包装袋等杂物随意堆砌,没有分类整理,现场杂乱无序,还埋下了安全隐患。

  修复班班长马小仿决心改变这一状况。他撸起袖子,将这片盲区改造成了一个独立的小仓库,围好围栏,找来货架整齐摆放。马小仿站在新修的仓库前,话语里透着期待:“现在仓库建好了,以后物料分类上架,再也不怕乱糟糟的。”

  在唐口煤业,机修工区的基层创新并非个例。职工们用巧手和金点子,硬是把“精打细算的日子”过成了企业运营的常态。这背后,是“降本增效、人人有责”的行动自觉,更是“精益管理、持续改善”的生动实践。正如机修工区区长刘金龙所说:“小改小革看似微小,汇聚起来就是推动矿井行稳致远的坚实力量。”