■ 李平

在山东能源枣矿集团蒋庄煤矿,从洗煤车间到制修厂房、再到煤质化验室,一个个平凡岗位上,每天都在上演着点石成金的降本增效故事。广大职工以巧思推进革新、以匠心做好修旧、以精细抓实管控,把降本增效融入日常工作点滴。一次次智慧迸发、一件件务实举措,铺展出矿井深挖内潜、提质增效的生动画卷。
技术创新换来洗煤创效新速度
“以前换个底流口,三人要忙活三个小时,煤质一换就得停机等候,产量、效益全都受耽误!”在选煤厂主控室,操作工满崇友盯着监控屏幕,说起以往生产难题感慨不已。
该矿选煤厂存在3煤与16煤交替入洗情况,两类煤煤质差异较大,尤其16煤矸石含量高达50%,时常出现重介旋流器底流口堵料问题,严重制约生产效率。大家看在眼里、急在心里。
“不能总被设备牵着走,咱们要主动想办法改造优化!”选煤厂技术主管代文飞带领技术骨干扎根车间,反复论证、多次试验。经过持续调试改进,重介旋流器底流口可调节装置正式投用,实现电动操控、一键切换,彻底破解生产堵点。
“快看,30秒就能切换口径,生产完全不受影响!”现场操作人员欣喜地说。这项仅投入5万元的小技改,彻底告别停机换件旧模式,生产效率直接提升20%,每年节约电费80万元,还可多处理原煤5000吨。
“我们从过去被设备限制生产,到如今靠技术掌控生产,这套小装置妥妥是创效大功臣!”满崇友言语间满是自豪。
“以修代换”换出真效益
“这滑靴磨损还没到报废红线,直接报废太可惜,坚决不能随意丢弃!”机电设备制修厂综修车间内,班长李桂平指着一件磨损的采煤机滑靴,向班组职工强调成本管控理念。井下作业环境恶劣,采煤机滑靴磨损损耗快,以往部分滑靴稍有磨损便直接换新,高额配件采购费用一度成为车间成本管控的难题。
“咱们自己动手修复,既能节约成本,又能保障生产接续!”李桂平带领工友确立“以修代换”工作思路,反复钻研修复工艺,明确精准磨损判定标准,摸索形成“精准检测、分层堆焊、耐磨强化、精度校准”成套修复流程。团队采用耐磨气保焊丝分层堆焊,严格把控焊接电流与焊接层数,精细修补、反复打磨,不放过任何一处细节瑕疵。
“修复后的滑靴性能媲美新品,维修成本却节省大半!”车间技术员张聪对照标准盘点成效,算起了经济账。
付出总有回报。经李桂平班组修复的导向滑靴,使用寿命较原有工艺延长40%以上。今年以来,该班组已累计修复导向滑靴6件,为矿井节约设备采购费用超30万元。
小节约积攒大效益
“这重液还没倾倒干净,桶底仍有留存,绝不能随意浪费,一分一厘都要精打细算!”
在该矿煤质管理浮沉室,班长王赞一边规范开展浮沉试验,一边叮嘱身边青年职工。氯化锌重液是煤质检测关键耗材,采购成本偏高,不规范操作极易造成重液浪费,耗材用量居高不下。
为严控耗材成本,煤质管理岗位全员开动脑筋,从操作细节抓起,优化试验流程、搭建重液回收系统、精准配比试剂用量,总结提炼出“缓冲、慢浮、细捞、长控”标准化操作口诀。“按这套规范操作,重液用量明显减少,试验数据也更加精准!”职工任苏杭完成试验后深有感触。
依托全员勤俭节约的自觉行动和精细化管控举措,矿井氯化锌年使用量减少600余公斤,节约材料费用约5000元。“降本增效不分岗位大小,化验岗位管好每一样小耗材、节约每一分支出,就是为矿井发展作贡献。”王赞朴实的话语,道出了蒋庄煤矿全员节支降耗的共同心声。
从技术革新的大胆突破,到修旧利废的匠心坚守,再到精益管控的点滴节约,一桩桩降本增效小事、一次次全员智慧迸发,彰显着干部职工深耕内潜、履职担当的初心使命。如今,蒋庄煤矿全体干部职工心往一处想、劲往一处使,以小创新汇聚发展大能量,以小节约积攒经营大效益,为矿井安全绿色高质量发展注入坚实动能。