2026年05月14日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

华塑股份氯碱分公司 固碱包装厂 从“管理洼地” 逆袭为“形象窗口”

来源:企业家日报 作者:

  ■ 本报通讯员 李红晨

  “以前上班,想到厂房里满地的碱液和堵住的包装皮带,心里就发怵。”5月8日,在华塑股份氯碱分公司固碱包装厂房,班长赵珂回忆起那段日子依然难忘。

  2022年,公司顺应高质量发展趋势,依托原有液碱装置进行延链改造,建成投产了一期年产10万吨的固碱生产装置。然而,由于设备操作不熟练、日常维护跟不上,固碱包装环节很快沦为制约生产的“老大难”。

  脏、乱、差——这条包装线成了公司出了名的“管理洼地”。设备故障率居高不下,破包漏碱触目惊心,计量失真投诉不断,现场环境令人直摇头。

  “全自动包装机每周必停一次检修,只能靠两台半自动机配着两台全自动机勉强维持。”氯碱分公司党支部书记、工会主席赵安亮直言,“员工劳动强度大,碱液腐蚀严重,外委包装人员频繁辞职,我们自己的检修工也不堪重负,屡次提出调岗申请。”

  今年年初,华塑股份制定对标管理实施方案,坚持“走出去”寻标、对标,与行业标杆深度交流,引进吸收先进技术,破解发展难题。氯碱分公司借此东风,将固碱包装线改造列为对标重点,组织人员前往山东鲁泰学习取经,誓要啃下这块“硬骨头”。

  “去之前,我们以为花钱买几台新设备就能解决问题。”赵安亮回忆,“去了才发现,人家不仅设备比我们先进,现场管理和日常维护也做到了极致。”

  回来后,氯碱分公司没有搞“大拆大建”,而是立足现有设备自主改造。以前包装机防护罩碍事,拆!热风塑形步骤多余,减!下料口设计不合理,改!一项一项“抠”细节,用最小的成本解决最头疼的设备缺陷。

  党员干部的政绩,不是挂在墙上的标语,而是生产经营实干实绩。每天上班,氯碱分公司全体管理人员分时段到固碱包装线巡查,及时解决堵料、漏料问题,确保小故障不过夜、大故障不过班。车间同步推行“包机到人、责任到岗”制度,加强计量秤点检频次、缩短设备润滑周期,落实设备设施定置管理,一举扭转了“坏了再修”的被动局面。

  改造至今,包装线设备故障大幅降低,破包率降至1%,计量实现“零投诉”。气缸、皮带等备品备件消耗也回归正常水平,仅此一项,预计年节约成本就可达48万元。

  如今,同一条包装线,已是另一番景象。厂房内地面干净整洁,设备平稳运行,包装袋整齐码放,曾经大伙不待见的地方,正在被打造成企业对外展示的“形象窗口”。

  “现在上班,腿不抖了、心里也不慌了。”赵珂说这话时,语气平静而踏实。