2026年04月14日 星期二 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

党员冲在前 设备焕新颜

来源:企业家日报 作者:

  ■ 本报通讯员 张海超 李佳蓉

  深夜,内蒙古一机集团三分公司308车间依然灯火通明。

  焊接翻转机前,技术室党支部书记李春茂蹲下身子,手电筒的光柱一寸寸扫过夹臂连接处——一道新鲜的擦痕赫然在目,像一道无声的警示。

  行程不够、基准偏移、锁紧失效。这台服役多年的焊接翻转机,当年为老装备量身定制,皮带轮、夹紧机构、丝杠,每一个部件都严丝合缝。如今新型装备上线,车体结构、外形尺寸均已改变。旧设备与新车型之间,存在着根本性的物理尺寸矛盾和安全隐患,无法通过简单调试解决。

  返工、等件、装配、焊接,一台车就要耽误3天。设备、质量、流程,三个层面的问题层层叠加,生产几乎陷入死循环——所有现状都表明,现有翻转平台无法满足新型产品焊接。

  李春茂把支部的党员骨干召集起来,用笔在图纸上画了几个圈:“夹紧机构、滑轨方案、吊钩微调……大家都认领一下任务。每个任务区都立一块‘党员责任牌’,出了问题,找我们党员!”

  党员责任区清单化管理,关键工序划区定责,成为改造项目的“加速度”。各责任区党员坚定信心,带头蹲守现场、昼夜攻关,逐一攻克新老车型兼容、滑轨精度、辅助定位等技术难题。

  改造任务重、时间紧、涉及环节多,如何“拧成一股绳”?技术室党支部坚持“攻关推进到哪里,党员作用就发挥到哪里”,把责任区划在改造工地上、把党员聚在一线,将组织优势转化为攻坚克难的胜势。

  方案很快敲定,保留主体框架,重新设计夹紧机构,让老装备与新车型同时兼容,尾部吊钩处改用手扳葫芦微调,拆除原有丝杠,变“硬拉”为“辅助定位”。通过滑轨上的T型槽移动夹紧座变换位置,实现快速换产。

  设计、测绘、焊接、调试。没有现成经验可循,团队5天连轴转,为达同一个目标马不停蹄。党员突击队队长王师傅白天带领队员们反复测量、逐一验证每个参数,晚上,就挤在车间里讨论方案、画草图,琢磨各种可能的改进办法……

  新车型推入改造后的翻转机,夹臂缓缓合拢,慢慢稳住。翻转启动,车体在空中180度旋转,没有下沉,没有晃动。10分钟后,传统车型换产测试,同样一次成功。老装备与新车型在翻转机上实现完全兼容,换产过程无需任何调整。

  通过改造,该工序相较之前节约5小时左右,劳动强度大幅降低,生产效率提升62.5%,安全隐患彻底根除,产品一次交检合格率达到100%,节创效益20万元。

  “越是艰险越向前。”李春茂说,“我们着力完善党建与业务深度融合机制,形成党建引领、专业攻关、齐抓共管的工作格局,推动技改技措不断取得新突破。”