2026年04月14日 星期二 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

田陈煤矿 实干破瓶颈 智掘提效能

来源:企业家日报 作者:

  本报讯 春潮涌动启新程,实干攻坚创佳绩。今年以来,山东能源田陈煤矿锚定“高效快掘、安全优质”核心目标,深入开展“找制约、破瓶颈、提工效”专项行动,打破传统思维桎梏,以有解思维破解各类生产难题,在复杂地质条件下逆势突围,实现掘进效率质的飞跃,首季进尺同比增幅达22%,创下近三年同期最好水平,用实干与担当为矿井高质量发展注入强劲掘进动能。

  “春节放假那阵子,大家都憋着一股劲,就想打破‘小月份’效率偏低的惯例。”回忆起2月份的攻坚场景,53上28运输巷施工班组组长语气里满是自豪。作为矿井重点掘进工作面,该巷道在春节假期与人员调配紧张的双重压力下,施工团队精准优化工序衔接,细化班前部署、班中管控、班后复盘全流程,将截割、支护、运输等环节的衔接耗时压缩至最短,最终实现单头单进205米的亮眼成绩,平均日进稳定在8米,稳稳达成专业既定创标任务,推动单头掘进效率迈上新台阶。

  这份佳绩的背后,是掘进专业全员的协同发力,更是工艺优化与精准管控的双重赋能。据掘进副总工程师孙延新介绍,一季度不仅实现53上28工作面月进216米的突破,整体进尺较2025年同期增加254米,增幅接近30%,人均效率也同步提升19.4%,一串串亮眼数据,彰显着全员对“提质提效”的执着追求。

  “以前巷道施工,常出现‘掘完再补’的情况,既耽误工期,又增加职工劳动强度。”一线掘进工的话语,道出了以往施工的突出痛点。为破解这一难题,掘进专业牢固树立“一步到位、一次成巷”理念,将采掘交接关口前移,在3处切眼硐室施工过程中,同步推进采煤安装前绞车硐室建设。无论是53上28切眼调向施工期间,还是723下05切眼停掘之前,施工团队均提前谋划、同步施工,杜绝后期单独施工带来的收尾负担,实现巷道施工“一次成型、全程达标”,有效提升整体掘进效能。

  针对主掘区队转头换面易出现“空窗期”的问题,巷修工区超前谋划、主动作为,在七二采区右翼探巷及723下05运输巷全力推进运输系统改造。2月份,施工人员仅用短短几天,便完成刮板输送机撤除、150胶带输送机安装,以及自移机尾前移和干式除尘风机“长压短抽”系统搭建,让迎头快速具备生产条件;3月份,又顺利完成掘进机后退、皮带回撤、木垛支护等工程,实现掘进机调向进巷并搭建连续化运输系统,确保53上28运输巷贯通后,主掘区队无缝衔接、快速转入新工作面施工。

  地质条件突变,向来是制约掘进效率的“拦路虎”。一季度,七二采区右翼探巷迎头夹矸增厚速度远超原设计预期,给巷道推进带来不小阻碍。“不能硬闯,得靠科学研判找办法。”专业技术人员第一时间联合设计、地测部门,多次深入现场勘查,结合煤层赋存状况、夹矸厚度等实际,最终确定优化施工断面、提前拐掘切眼两项关键举措。

  优化后的巷道采用净宽4.2米、净高3.2米的小断面施工,不仅取消顶板锚索施工,在帮部煤层厚度小于1米时也不再铺设W钢带,既减轻了职工劳动强度,更实现降本增效双赢。“每米材料消耗能减少261块多,一季度光这一项就节省7000多块材料费。”技术主管给笔者算了一笔细账,同时,“小断面、大循环”的施工模式,大幅提升巷道推进速度,真正实现“提质、提效、降本”三者兼顾。

  智能化升级,更为高效掘进插上“科技翅膀”。3月中旬,集团公司智能化专班专程前往723下08切眼,开展为期两天的跟班写实与效能验收,重点检验“掘锚机+自移机尾+干式除尘风机+变频风机+锂电单轨吊”智能化掘进作业线运行效果。现场,各系统协同运转、稳定高效,智能设备精准完成截割、支护、运输等作业,全程实现少人化、高效化,得到跟班领导高度认可,顺利通过智能化工作面写实验收,为矿井智能化掘进再添新名片。

  从精准破题到协同作战,从科技赋能到机制激励,田陈煤矿正以一套环环相扣的“组合拳”,持续释放高效快掘的巨大潜能,为矿井的高质量发展筑牢坚实的掘进根基。(梁晓彤)