2026年04月01日 星期三 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

博士后团队为“深地工程”保驾护航

来源:企业家日报 作者:

本报通讯员 梁子波 周文馨


两口井现场应用效果远超预期。收到现场反馈,博士后林鑫与团队成员悬着的心终于放下。

地处新疆塔克拉玛干沙漠深处的深地工程深地工程是我国为开发深层、超深层油气资源而实施的一系列重大勘探开发项目。)顺北油气田,超深井钻探不断向地下万米迈进,井下温度一路攀升至230℃以上,普通钻井液悬浮剂极易失效,岩屑无法有效携带、环空堵塞等问题频发,成为制约超深井安全高效钻进的关键瓶颈。

攻坚克难 破除垄断

为破解这一行业难题,在胜利石油工程公司钻井液技术服务中心全力支持下,林鑫牵头组建博士后攻坚团队,聚焦抗超高温水基钻井液悬浮剂核心技术,踏上了从实验室研发到现场工业化应用的攻坚之路。

此前,超高温悬浮剂技术长期被国外垄断,不仅采购成本高昂,而且性能难以适配顺北230℃以上超高温工况;部分国产产品则存在水溶性与抗温性无法兼容、合成工艺复杂、依赖危化品引发剂等痛点,难以满足现场规模化应用需求。从2024年起,林鑫团队瞄准抗温更高、工艺更简、成本更低、性能更稳的目标,全力攻关抗 230℃水基钻井液悬浮剂技术。

研发初期,团队直面多重技术壁垒。传统悬浮剂热稳定性差,230℃高温下黏度、切力快速衰减;水溶液引发聚合工艺繁琐,三步合成耗时耗力;引发剂属于危化品,存在安全隐患。团队摒弃传统思路,创新采用AB链设计模式,在保障处理剂水溶性的同时,大幅度提升整体抗温性能,成功解决水溶性与抗温性兼容难题;改用热引发聚合方法,将三步合成工艺简化为一步,显著降低生产难度;依托单体小分子聚合特性,彻底规避危化品引发剂风险,实现绿色安全合成。

实验室里,数百次高温老化实验昼夜不停,团队逐一组分调试、逐一度数测试,详细记录每一组数据。历经无数次失败与优化,团队成功研制出XFJ-3# 粉体悬浮剂,核心指标全面超额完成:热重分析最大分解温度达360℃,远超300℃的考核要求,耐盐抗钙性能优异。

降本筑基 填补空白

在此基础上,团队再接再厉,成功研发国产原料全替代XFJ-3#-2粉体悬浮剂,实现国内首创。该悬浮剂抗温180℃,具备独特降黏提切性能,加入钻井液后可有效降低高剪切区间黏度、提升低剪切区间黏度,显著增强静切力与携岩能力,彻底摆脱对进口原料的依赖,大幅度降低应用成本。

技术从实验室走向现场,中试生产与工业化落地是关键一关。团队先后攻克体系升温过快、聚合终止节点难控制、工艺瑕疵导致刺激性气体逸出等难题,历经8次中试优化,最终确定稳定的工业化生产工艺,形成完整生产工艺包,实现产品质量稳定可控。

2026年,XFJ-3#-2悬浮剂在顺北油气田SHBP5X井超深井段开展现场试验。该井钻 8428.45米时,突发环空不畅导致憋停顶驱、憋泵复杂工况,严重影响作业安全。团队紧急制定方案,泵入添加该悬浮剂的稠浆,凭借优异的悬浮与携带能力,将井底大尺寸岩屑高效携带至地面,彻底解决环空堆积问题,恢复钻井顺畅作业。现场岩屑数据充分验证,该悬浮剂可大幅提升超深井钻井液携岩性能、优化井眼清洁效率,为钻井安全提供坚实保障。

截至目前,林鑫博士后团队已申请发明专利3件,发表核心期刊论文1篇、会议论文3篇,其中2篇分获钻井液与完井液年会优秀论文二等奖、三等奖。抗超高温悬浮剂技术从配方研发成功迈入现场规模化应用,打破国外技术垄断,填补国内空白,为顺北油气田34口超深井安全高效钻进提供核心支撑,更为我国深地工程向万米深层迈进筑牢了关键的悬浮根基