本报讯(通讯员 陈伟 蒋俊杰 李传富)12月10日,冬季的阳光洒在中国石油西南油气田公司重庆气矿丹7井中心站的井场内,采气工刘勇与王元刚正对输气压力进行监控,旨在确保外围气井来气生产的正常。这是作业区挖掘老井剩余潜能的缩影。
今年以来,永川作业区积极实施老井挖潜增效系列工作,常规气产量从每日22万立方米增至26万立方米,提前一个月完成全年常规气配产任务,实现2025年将超产1460万方,老井挖潜初见实效。
已安全生产44年的丹凤场气田,现有的51口生产气井均为老井,其中最长生产井已有40余年历史,面临剩余可采储量少、井口压力低、输压高等现实问题。作业区秉持“因地制宜、挖掘产能、提质增效”的思路,在该气田巧打“挖潜牌”。取消原来每周关停3个井组进行复压的生产策略,改为每周仅关1个井组,其余开井井组配合加注泡排剂以实现稳产,在提升产能的同时进一步夯实了稳产基础。
在此基础上,作业区气井挖潜组视各场站输气压力变化,因地制宜科学设定场站压力。为确保井组产气顺畅,合理控制场站压力尤为重要。作业区与各中心站联动配合,形成两级管理机制,在早、中、晚三个用气高峰时段,持续摸索并调整足202脱水站的来气下载量,最终将场站压力稳定控制在0.95兆帕至1兆帕之间,有效促进了井组产气畅通。
不仅如此,针对同福场片区部分生产井含硫量高、脱硫剂消耗快的特点,丹7井中心站通过控制进塔流速、灵活运用串并联与单双塔运行模式反复切换,实现脱硫剂最大化利用。而在来苏场片区,作业区采用新型湿法脱硫装置,成功恢复来1井生产,实现每日1万立方米天然气的稳定产量。
下一步,永川采输气作业区将对老井挖潜的有效做法进行系统总结,持续推进挖潜工作走深走实,为气矿实现“再上50亿、奋斗70亿”目标贡献坚实力量。