本报讯(通讯员 黄俭) 近日,河南省工程建设质量管理小组活动成果发布会传来喜讯,石油工程建设公司中原建工公司报送的QC成果《提高钢结构厚型防火涂料施工质量一次合格率》荣获二等奖。该成果成功将钢结构厚型防火涂料施工一次合格率从84.6%提升至97.1%,有效攻克了“厚度不均”与“流坠”等长期困扰施工的质量顽疾。
该QC小组由10名技术骨干组成,依托中原油田东濮老区钻井泥浆资源化利用工程固废暂存间项目(钢结构面积超1000平方米)展开攻关。项目初期,小组调研发现行业同类施工合格率普遍不高,核心问题在于“厚度超标”和“涂料流坠”。组长何文龙带领团队深入现场勘查,精准锁定两大症结:一是操作依赖经验,单次喷涂厚度远超规范要求的8毫米,达到15毫米以上;二是配料粗放,未使用计量工具,导致水与粉料配比严重偏离产品规定的1:1.2标准。
“技术交底虽到位,但操作层执行走样。”何文龙通过测厚仪实测3根钢柱300个点,发现28%测点厚度超标,24%存在流坠,证实“一次性喷涂过大”“投料计量不符”为主要原因。
面对难题,小组以PDCA循环为核心,实施了三大针对性措施:一是强化标准培训,技术员张鹏编制工艺卡片,开展3轮专项培训,明确喷枪距离、气压、单层厚度的操作标准;二是严控配料源头,设立3个集中配料点,配备电子秤、量筒,技术人员每日抽查20批次配比,确保水与粉料按1:1.2准混合;三是即时检测纠偏,建立“涂层干燥即检测”机制,技术人员用测厚仪全域扫描,不合格区域当场标注、24小时内返工闭环。
措施落地后,项目质量实现飞跃。最终验收显示,20根钢柱1200个检测点,一次合格率达97.1%,较行业平均提升超12个百分点。其中,“厚度不均”缺陷从40例锐减至4例,“流坠”问题从26例降至3例,关键质量指标全面达标。质量提升同时带来可观效益:项目工期缩短6天,节约成本超2.3万元,并获得中国石化中原油田分公司“质量效率双优”的表彰。
中原建工QC小组将成功实践提炼为“标准化工艺+精准化计量+即时化验收”可持续管理模式。其核心在于充分发挥PDCA循环闭环管理的效能,推动技术骨干深入一线,将量化标准植入操作流程,实现了从“经验驱动”到“体系管控”的成功转型,这一成果为同类钢结构防火涂料施工提供了可复制、可推广的质量提升路径。