2025年02月21日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

潍坊抽水蓄能电站首台机组座环蜗壳吊装成功

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2月14日,在山东潍坊抽水蓄能电站地下厂房,随着300T桥式起重机稳稳地将座环蜗壳吊入1号机坑,由中国安能二局承建的山东潍坊抽水蓄能电站机电安装标1号机组座环蜗壳顺利吊装成功,标志着电站机电安装正式进入新阶段。

山东潍坊抽水蓄能电站是山东省新旧动能转换重大项目,项目位于山东省潍坊市临朐县境内,工程总投资81.18亿元,项目由上水库、下水库、输水系统和地下厂房组成,电站总装机容量为120万千瓦,安装4台单机容量30万千瓦可逆式水泵水轮发电机组,设计年发电量13.14亿千瓦时。建成后将接入山东电网,承担调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务,可有效缓解山东电网调峰能力不足,有力支撑山东省新能源发展,显著提高山东电网运行的安全性、稳定性和经济性。电站投运后,每年可减少原煤消耗约30.66万吨,减排二氧化碳约51.9万吨、二氧化硫约0.98万吨,氮氧化物约0.28万吨,对促进节能减排,构建以新能源为主体的新型电力系统,助力实现“双碳”目标,推动当地生态环境可持续发展具有重要意义。中国安能二局承担4台机组及其附属设备的安装调试和地下厂房建设任务。

座环蜗壳作为抽水蓄能电站埋入基础部件和机组流通的关键设备,承担着引导水流均匀分布流入转轮室,带动水轮机转动,实现水能和电能相互转化的重要任务。座环蜗壳分为两瓣座环、两节蜗壳凑合节、一节蜗壳进口节,最大吊装重量为236t,座环直径6.4米,延伸段入水口直径2.8米。1号机组座环蜗壳于2024年11月5日运输至电站现场,在地下厂房安装间进行组装、焊接,焊接过程中由专责技术员严格按照焊接工艺要求,对焊接过程进行实时把控,每日检查加热板温度、蜗壳水平度和圆度,通过实时检测数据控制座环蜗壳焊接过程的变形,历时42天完成组装焊接,最终一次焊接合格率100%,赢得了业主和监理的一致好评。

机组座环蜗壳吊装属于危大工程,此次吊装又恰逢春节后复工之际,为确保首台机组座环蜗壳吊装工作安全有序开展,在吊装前多次召开吊装方案审查会,对吊装工作进行危险源辨识、风险评价,对可能出现的风险制定了针对性的控制措施;对主厂房桥式起重机的安全制动系统、机械和电气操作机构进行了全面细致检查;对起吊方法、吊耳的受力和钢丝绳的受力长度等进行了复核计算,确保各项指标符合质量安全系数。此次机组座环蜗壳的吊装成功,为后续电站主机安装定了坚实基础。

下一步,项目部将继续秉承“求真务实、精益求精、攻坚克难、敢打必胜”的企业作风,发挥军转央企的组织优势、专业优势和作风优势,齐心协力,鼓足干劲,拼搏进取,确保安全、优质、高效地完成机组安装各项任务,展示中国安能品牌形象,向业主和潍坊人民交上一份满意答卷。

(徐迎华 孙建坤)