2025年02月06日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

自己干,更划算! 北重集团铸锻公司自主改造设备成效显著

来源:企业家日报 作者:

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高玉莹

“这个储灰斗的排灰绞龙一共长6米,是由两个3米长的短轴组成的,两边的灰尘通过绞龙往中间这一个排灰口运送,连接两轴的联轴器安装在箱体内部,一直处于积灰中运转,没办法保养,两三个月就得维修更换。”

在铸锻公司造型炼钢车间砂处理除尘机旁边,安全生产科宋月涛一边用手模拟机器运转原理,一边给笔者介绍。

“这联轴器坏了,换一次得三四天,需要工人钻进储灰斗里,先清灰,再更换,在这个狭小的受限空间里作业,难度大,还有风险。”

其实,车间早就考虑过将排灰口更换成6米长的整轴,但联系厂家后得知只有3米的机床,如果加工6米的整轴,成本增加,一个绞龙轴加上护壳,价格就高达5万元,四套设备换下来,也是一笔不小的支出。

铸锻公司从上到下开始探索解决方法,本着降本增效的原则,提出自主改造的想法。

说干就干。

安全生产科(机动)和造型炼钢车间成立自主改造小组,他们测量实际尺寸、计算排灰口斜度、改进排灰方式,不到一周时间制定了改造方案,由原绞龙排灰结构改为重力式四排灰口结构。

车间立即购买钢板开始焊接,由于相关面有斜度,车间就自制卡具满足焊接要求。工人们一听要改造这个“令人头大”的设备,都积极参与进来,日常工作干完了就主动过来帮忙焊接新设备。

没多久,第一个排灰口就焊好了。

新的排灰系统由一个泄灰口增加为四个,将灰尘直接排到下方连接的储灰袋,省去了绞龙往中间运送的环节;排灰口将原电动卸料系统改成气动插板阀,提高效率的同时还节约了电力成本,在正常使用的同时实现泄灰“零耗能”。

排灰口焊好了,安装又是摆在大家面前的一道难题。

新做排灰斗安装的地点没有起重设备,怎样才能将设备吊到2米多高?造型炼钢车间党支部书记白莹带领工人们集思广益,最后用4副导链一起将排灰口整体吊起来,再用螺丝将排灰口部分和砂处理除尘机连接起来。

就这样,第一台设备就这么水灵灵地改造完了!

经过一个月的试验验证,改造后的设备排灰效果好、不积灰。

大家信心倍增,立马着手更换第二台设备,后续将持续推进剩余设备的自主改造……新的排灰口设备单台自主改造费用1.5万元,可节约费用3.5万元,4台设备全部改造完成节约费用14万元。

“以前每次维修,工人师傅从头到脚都是厚厚的一层灰。现在好了,再也不用钻到里面修理了。”工人们望着换好的设备感慨地说。