2024年10月25日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

“死磕”焊丝消耗, 提升项目效益

来源:企业家日报 作者:

■ 黄俭

“我们通过数字化焊接工艺、改善焊接操作方法,成功降低了焊丝消耗,能为整个项目节约成本10余万元。”1012日,在石油工程建设公司中原建工公司西三线闽粤支线潮州段施工现场,项目经理吴卓介绍道。

在长输管道项目施工中,焊丝作为消耗材料,自该项目正式开工的那一刻起,项目部便将目光聚焦在焊丝消耗问题上,下定决心要“死磕”这一项成本。

“我们在正式施工前,会对焊工进行培训,让他们熟练掌握根据不同的焊接部位和要求,采用相应的焊接方法进行操作。”项目技术负责人梁智说。

同时,要求操作人员严格按照焊接路径进行操作,避免不必要的重复焊接,确保焊丝的使用量精准控制在合理范围内。在焊接一些大角度的管道时,适当调整焊接电压和速度,可避免因焊层厚度较厚再进行打磨,从而减少焊丝的浪费。

“焊丝的批次不同,焊接的参数会存在些许差异,这些差异也会影响到焊丝的消耗。”梁智说道。

以前,按照以往常规的焊接参数进行操作,发现焊丝消耗比预期多了约5%。经过对焊丝样本的详细检测和分析,发现该批次焊丝的直径偏差最大达到-0.04mm,虽然看似微小,但在焊接过程中却导致了焊丝送进速度不稳定,进而影响了焊接质量和焊丝消耗。

为解决这一问题,项目部引用PIM数字化监测系统,对每道焊口的焊接工况进行实时监测,收集并分析每一次焊接作业的数据,包括焊丝使用量、焊接质量、焊接参数等关键信息。根据数据分析结果,对焊接工艺进行调整和改进。

针对不同批次焊丝,技术人员首先尝试调整送丝轮的压力,使其更适合该批次焊丝的直径。然后,经过多次试验,将焊接电压增加0.20.5V,焊接速度降低0-5cm/min。经统计,在该项目中,优化后的焊接参数比常规参数下的焊丝消耗相比之前降低了约6%,每道焊口的焊丝用量降低了约0.2kg

吴卓还提到:“我们的数字化焊接工艺不仅降低了焊丝消耗,还将焊口一次合格率提升到98.6%。”