2023年04月10日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

变“沉睡”资产为增收“活水” ——皖北煤电集团恒源煤矿锚杆生产线“搬迁记”

来源:企业家日报 作者:

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恒源矿全自动锚杆生产线


■ 邵明可 孙晋亮


皖北煤电集团恒源矿机修厂产品制作车间,墙外的小草还笼罩在蒙蒙的薄雾中,墙内却已热火朝天,机器轰鸣。

2022年,机修厂全年自制加工创效益910.76万元。其中产品制作车间的锚杆加工发放54.09万套,矿自用23.77万套,外销锚杆30.32套,创效益660.77万元;新钢带加工发放26万余米,创效益233.09万元,矿自用8.93万米,外销钢带17.12万米,成果喜人……”该矿机修厂产品制作车间主任张萌站在一片整齐码放的产品旁,兴高采烈地介绍着。谁能想到,5年多前,这里墙角挂满蛛丝、处处杂草丛生,还是一片破败的废弃厂房。

“沉睡”的闲置厂房成为增收创效的新阵地,还得从该矿全自动锚杆生产线说起。

克服重重困难

全自动锚杆生产线落户恒源矿

2015年,煤炭市场持续下行,为应对发展危机,恒源矿打响了‘开源节流、降本增效’攻坚战。当时,机修厂瞄准了矿井使用量大、采购成本较高的锚杆锚索等安全生产材料,经过讨论,决定利用好现有技术基础,建立全自动锚杆生产线,在进一步降低采购成本的同时,为矿井增添新的效益增长点。”该矿机修厂副厂长黄王斌回忆道。

建立锚杆生产线最重要的一步,就是申报MA”(煤安)标志,有了它,产品才算有了合格证,才可以在市场上销售。那时候还是技术员的黄王斌担负起了金属锚杆的“MA”(煤安)标志申报工作。查资料、做拉力检测、编写检测报告……经过半年多的努力,恒源煤矿自制加工的锚杆承载力达到180KN,抗拔力、承载力等指标均达到要求,成功通过国家安标中心验收。

紧接着,黄王斌又马不停蹄地投入到锚杆自动化生产线的选型、购置、安装工作中去。20166月,该矿一体化全自动锚杆生产线顺利投产,平均月产锚杆3万套以上,不仅满足了恒源矿自身的生产需求,还外销到集团内各兄弟矿井。

年底,一张锚杆生产线产值创效的统计清单,摆在了该项目“主创”们的面前:全年共加工生产矿用锚杆24.31万套,创产值744.27万元,效益132.16万元。创效成果迅速上报,机修厂上下和该矿领导班子笃定此事大有可为。

受限场地条件

产品线上安全生产“烦恼”多

尝到了效益的“甜头”,又增添了新的“烦恼”。张萌表示,当时最大的难处,就是“没有房”。

经过实地勘察后,在机修厂紧挨大修车间外墙进行破墙作业,并以工字钢对机器设备进行加固。勉强让生产线“落了地”,但生产设备大部分还裸露在厂房外,对实际生产和安全都产生了一定影响。

“设备和人员都是露天作业,生产简直是‘靠天吃饭’,一到恶劣雨雪天气就停产,还得拿塑料雨布把设备保护起来,机器中许多气动软管、电磁阀、电路板等也经常因为冰冻和雨水导致损坏和短路。同时,夏天高温冬日严寒,工作环境差,职工身体健康和安全也受影响,根本不能保证正常生产。”黄王斌一提到这里就大倒苦水,“生产出来后,锚杆存放也是问题。为防止锈蚀,产品不能摆在外边任由风吹雨淋,这就又挤占了车间内本就不富余的空间,并且室外没有行车,只能利用人工和叉车进行移动运输,不仅影响生产,还存在安全隐患……”

大家看在眼里、急在心里。该厂一边为职工配备雨衣、皮手套以及棉衣等防护保暖用品、安排专人对生产线设备加强维护检修力度,最大限度保障安全和生产,一边集思广益,寻找解决问题的办法。为锚杆生产线找个“好地方”的念头,始终盘旋在机修厂领导班子的心头。

实现整体搬迁

“闲地”变身创效增收新阵地

根据国家煤炭去产能要求,201711月,与恒源矿毗邻的刘桥一矿结束了36年的煤炭开采历史。该矿内占地3150多平方米,拥有两个生产车间、一个原材料存放大棚和3条轻型行车等设备的机修厂也闲置下来。当时按照相关要求,前往刘桥一矿机修厂领取相关闲置机器的黄王斌,办完手续却走不动路了,他看中了这块废弃厂房。

“好地方啊!车间长大概70米,宽得有15米左右,生产线完全可以摆开,产品也有地方专门存放,还有现成的行车起重设备……”他嘴里念叨着,在厂房里来回溜达。

回去之后,他马上跟厂里提出了将锚杆生产线进行搬迁的建议……随着刘桥一矿更名为恒源煤矿刘桥留守处,纳入恒源煤矿管理,一切水到渠成。2018年,恒源矿机修厂全自动锚杆生产线实现整体搬迁,入住“新家”。

从此,恒源煤矿机修厂产品制作车间在这片废旧厂址上破茧而出,“露天摊”有了自己的“根据地”。

该厂又在车间内添置了一条全自动左旋锚杆生产线,并利用现有设备材料和技术,比照购入的生产线,创新自制了一条右旋锚杆生产线。随后,新钢带加工生产线也填补进来。至此,该车间三条锚杆生产线和一条新钢带生产线的3+1”创效模式,初露峥嵘。

迈出坚实步伐

提升产能交出增收创效新答卷

为进一步提高效益,该厂在提升产品质量,进一步降低生产成本上做足文章,编制了锚杆、钢带等产品的出厂检验报告,围绕生产流程制定检验规程标准。从原材料进厂开始,对产品加工、生产、试验等关键流程全方位管控,力保客户“零投诉”;大力推行自制加工内部市场化运行机制,通过不断加大创新力度,优化设备性能,按需生产,力求产品不积压,尽可能多产创效益。2020年,该厂与江苏邦泽机电科技有限公司合作开发的“自动上螺帽机”生产线配套技术项目,在实现了提高生产效率、降低劳动强度、职工作业环境更安全之外,将单班产量的600套提升至900套,将每班3人减少到每班2人,产生了极大的经济效益。

从闲置废弃的老厂房,到再次焕发活力的新效益增长点,这背后既是广大矿山机修人对“修旧利废”内涵的再扩融、再提升,也是企业顺应市场,通过闲置厂房再利用,盘活“沉睡”资产,满足高质量发展需求的积极调整。

未来,恒源矿机修厂还将为矿井增收创效交出新的答卷,为企业实现高质量发展做出新的贡献。