2019年04月29日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

打造绿色竞争优势

来源:企业家日报 作者:

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●花园小站。

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●鸟瞰该厂月亮湖畔的井场

  ■ 单朝玉 文/图

  4月19日17时20分,河南油田采油二厂75吨燃煤锅炉烟气排放在线屏幕上显示,二氧化硫、氮氧化合物、烟尘浓度分别为每标准立方米11.8 毫克、10.3毫克、1.3毫克,均在国家环保要求范围之内。

  这台75吨燃煤锅炉2009年投运,是国内首台用于稠油热采注汽的75吨燃煤锅炉,为井楼油田5个区块、 581口油井注汽。去年7月改造工程完成投运后,每年减排二氧化硫35吨、氮氧化合物6吨、烟尘4吨。

  采油二厂是一家以开发稠油为主的企业,稠油热采过程中需要消耗大量的电能和热能。该厂践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,强化源头减排、过程管控和末端治理,促进能源节约和循环利用,持续提升清洁生产水平,建设“清洁、高效、低碳、循环”绿色油田。

  更换高耗能机电设备

  淘汰低效高耗能变压器、电动机,采用新型、节能、环保设备,年节约用电177万千瓦时,减排二氧化碳819.9吨。

  采油二厂有127台S7、S9系列变压器、400台Y、YB系列电动机属于高耗能落后机电设备,这些设备均已超过集团公司机电设备规定的运行寿命。

  该厂电力工程专家田胜介绍,与落后的在用设备相比,国家推广的高效机电设备能效水平效率要高0.9%-7.5%,对推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗,提高能源利用效率,有着积极意义。为此,该厂编制了淘汰高耗能变压器、电动机治理工程可行性报告,按照国家法律法规要求,淘汰落后的变压器和电动机。

  按照计划,他们将拆除97台高耗能变压器,对部分油井进行集控配电改造,更换新型变压器89台,装机容量由16455千伏安降低为13820千伏安。

  田胜介绍说:“项目实施后,可消除老旧变压器漏油、变压器绝缘强度降低等安全隐患,提高配电可靠性,减少因变压器故障停电造成减产损失。”

  田胜还算了一笔账,该项目实施后,预计年节约用电量53万千瓦时,节约电费46.4万元,节约维修费用57万元,减排二氧化碳137.9吨。项目建设投资含税702.52万元,7年可收回投资。

  截至4月20日,他们已更换新型高效变压器30台。预计5月份,他们将全部完成更换89台新型变压器工作。

  对于更换电机,采油二厂高耗能电动机治理工程负责人王翀介绍,今年他们投资423万元,更换365台高效电动机。高耗能电动机治理工程实施后,年可节电124万千瓦时,节约电费108.4万元,4年可收回投资,同时每年减排二氧化碳682吨。

  目前,第一批189台电机已经到货,到4月20日已更换71台。

  实现清洁能源替代

  用天然气替代燃料煤、油作为锅炉燃料,每年可减排二氧化硫296.65吨、氮氧化合物8.8吨、烟尘66.19吨。

  天然气是一种清洁燃料。“用天然气替代煤、油作为锅炉燃料,实现了源头清洁化,减少了污染物排放。”采油二厂相关负责人说。

  过去,王集1号集油站用2台燃煤加热炉为集输系统伴热。去年6月,他们拆除了王集1号集油站2台燃煤加热炉,新建3台燃气真空相变加热炉,满足了环保和生产运行需求。

  依据南阳市环境污染防治攻坚战领导小组办公室《关于对10蒸吨及以下燃煤锅炉进行拆改的通知》规定,该厂近20台10吨及以下低压燃煤加热炉在拆改范围内,全部停运。而这些燃煤加热炉均应用在集输伴热系统。

  继成功改造王集1号集油站集输伴热系统后,去年10月,该厂又投运2台燃气真空相变加热炉,升级改造9号集油站集输伴热系统。

  该厂集输伴热系统改造工程负责人罗翰介绍,今年他们将投资609.73万元,于8月份以前,在4座集油站、计量站新建8台真空相变加热炉,并在加热炉操作区新增可燃气体探测器。

  用天然气替代燃煤为集输系统伴热后,该厂每年可节约运行费用94.1万元,减排二氧化硫排放11.1吨、氮氧化合物6.1吨、烟尘21吨。

  与此同时,该厂积极配合油田相关部门,做好燃油锅炉天然气燃料替代工程。他们计划从西气东输二线引接天然气,敷设、更换天然气管线38千米,对运行的29台燃油注汽锅炉进行燃气配套改造。此工程实施后,每年减排二氧化硫285.55吨、氮氧化合物2.7吨、烟尘45.19吨。

  有效利用采出水余热

  有效利用烟气、蒸汽、油田采出水余热,综合利用含油污泥,千方百计提高资源能源利用率。

  4月18日,采油二厂注汽工程部零区注汽站职工李海漫、何燕精心调整锅炉相变换热器参数,回收锅炉烟气余热。这是该站热注运行工每天的必修课。

  该厂燃油注汽锅炉产生的排烟温度在200摄氏度以上。他们利用复合相变换热技术,回收利用锅炉烟气余热,用烟气余热把水加热成水蒸气,同时降低排烟温度。目前,他们已在13台23吨燃油注汽锅炉上安装了11台复合相变换热器,降低排烟温度50摄氏度,锅炉热效率提高3%,每年节约燃料费700余万元。

  该厂稠油联合站系统运行中会产生高达90摄氏度的蒸汽回水,动态沉降罐内会产生70摄氏度的高温出水。之前,这些热水被引进污水池,浪费了热能。他们从完善脱水配热工艺流程、调整运行方式方面入手,改造蒸汽回水和动态沉降罐放水系统,把这些高温水回掺到脱水分离器中,综合利用余热。掺混后,油井产液温度由46摄氏度上升至56摄氏度,提高了脱水分离器的处理效果,减少了热能浪费。

  河南油田东部探区每年产生油田采出水2000万立方米,平均温度超过50摄氏度。通常情况下,这些油田采出的水处理合格后直接回注地层,不仅浪费大量热能,而且不利于节能减排。

  采油二厂重点推广应用油田采出水低成本处理回注、回用技术,就地分离、快速处理油田采出水,用于生产掺水;对多余的油田采出水处理后,实施达标回注地层、回用锅炉,既实现了油田采出水的循环利用,又充分利用了油田采出水的余热。目前,该厂生产注水全部使用油田采出水,注汽锅炉使用油田采出水量占总用水量的99.14%。

  与此同时,该厂做好含油污泥综合利用与处置工作,按照“减量化、资源化、无害化”原则,开展含油污泥资源化利用技术研究,重点开展乳化油泥、浮渣物性分析和资源化利用综合改性研究,将乳化油泥、含油浮渣用于油井调剖施工等,既降低了施工成本,实现了资源再利用,又保护了环境,产生了良好的经济效益和社会效益。