今年一季度以来,山东能源新矿集团华丰煤矿紧紧抓住新旧动能转换这一重大机遇,全力推进提高装备水平、优化生产系统、优化劳动组织“一提双优”建设,企业保持了高质量高效益发展的良好局面。
优化施工工艺,实现安全高效。华丰煤矿提高顶煤回收率,根据工作面实际情况,调整放煤工艺,顶煤回收率保持较好,今年一季度1413、2411底分层工作面平均回收率为94.1%、93.8%;大力开展设计优化,优化1413上平巷负煤柱施工工艺,根据掘进工作面实际揭露煤层情况,由原来负煤柱4m,增加到负煤柱6.5m,取消顶板托顶煤200mm,最大限度回收了煤炭,进一步消除了自燃发火隐患,平均每米多回收煤炭资源12吨;增加巷道支护强度,在1614下平巷、四段皮带井扩修、-1100岩巷扩修、-1180m岩巷扩修等地点使用了全锚索支护,累计使用注浆锚索1707套;实施“110工法”沿空留巷,在1614工作面实施“110工法”沿空留巷,采用“注浆锚索+切顶卸压+矸石充填”的施工方法,通过预裂切缝爆破,将工作面顶板与下平巷顶板预裂,减小下平巷巷道压力,利用注浆锚索进行补强加固,控制顶板下沉量,后部使用矸石袋充填,进一步减少巷道稳定前的变形量,保证巷道顶板的完整性,确保留巷效果。
科技降本提效,强化创新驱动。该矿加快运输无人化建设,-1165给煤机实现从三段机房远程控制开停,实现无人值守;11110上一石门扩修、11110下平巷掘进迎头后部皮带实现集中联锁控制,实现掘进后部运输无人化,减少了施工人员;-1100矸石仓集中控制系统升级改造,实现集中控制,减轻了职工劳动强度。提高机械化程度,在-1100大巷扩修应用了巷道修复机,1413上平巷、2411底分层上平巷掘进工作面应用了扒渣机,推进了设备升级换代。优化劳动组织方式,加快单班9人推进进度,提高掘进后部运输自动化,智能化,目前1413上平巷,-920西岩巷扩修已实现单班9人目标。自制加工材料,降低材料购置费用,一季度完成非标准件产值345万元,自主编织菱形网3210片、经纬网2120片,节约购买铁网费用70.59万元。
系统优化升级,确保可靠稳定。该矿实施通风系统优化降阻,积极与中国矿业大学合作初步完成了矿井通风系统优化降阻报告;狠抓井下通风设施治理工作,对总进回之间的风门进行了全面的排查治理,减少无效漏风420m3/min。优化提升系统,抓好了提升设备的检查维护,对-750东翼、-1100矸石井处理盘形闸漏油,-750东翼、-750辅助下山拆检绞车齿轮联轴器,测量各项数据;维护检查电控设备,对-210矸石井、-1100矸石井、-1100管子井检查清扫绞车电控柜;抓好了主运系统管理,完成更换三段东钩钢丝绳3000米,完善1614运输线新线皮带保护工作。优化排水系统,完善2411底分层、1413工作面的疏排水系统,确保了排水畅通;对顶板砂砾岩水进行超前疏放,确保安全开采,各个系统实现了稳定可靠。 (陈良栋)