2014年09月22日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

一项节资200万元的年修举措

来源:企业家日报 作者:

  0 李开庆 报道

  

  截至9月18日白班,马钢煤焦化公司能源车间2号干熄焦汽轮发电机组,在经历二十多天的大修后已开机一天多时间。在一天多的运行过程中,该机组受到了多方密切关注。当各项运行参数均显示稳定、正常时,煤焦化公司领导、机组运行职工等诸多相关人员一颗悬着的心,才慢慢落了下来。机组大修期间究竟发生了什么,让这么多人牵肠挂肚?

  事情还得从8月份说起。8月下旬,这个机组迎来了投产近7年的堪称最大的一次检修,工期为20余天。这次检修至为重要的一项就是处理调速汽门缺陷,提升机组发电能力。9月15日,在做此项检修时,在调速汽门室内发现了两块破碎的金属网片,为保证机组日后运行安全,当即对主汽门进行了解体检查,结果发现主汽门蒸汽入口处八分之一的网片已遭损坏,初步判断损坏残物已进入调速汽门阀座,但肉眼无法看到。汽轮发电机组内部在正常运行中,混入任何的细小杂物,在汽机转子每分钟3000转的高转速下,都会造成致命危害,这也正是主汽门设置滤网网片的目的所在。怎么办?

  对机组进行揭缸检查大修?那样的话光检修费用、备品备件费用就要几十万元,检修工期至少要15天,至少减少发电量450万千瓦时以上,保守估算会给公司带来200万元以上的经济损失!眼看年修即将结束,最好的办法就是尽快找到蒸汽滤网残片,并对残片进行拼装,否则……压力之下,能源车间领导突然想到安徽省特检所有一套专用管道窥镜检测设备,检测探头能深入到3米的长度,可以对汽轮机内部通过摄像的方式进行观测。在煤焦化公司领导的大力支持、协调下,能源车间派人到合肥借回设备时已是晚上19点了,随即组织人员连夜处理。认真核查后,又发现了四片蒸汽滤网的碎片,紧紧地卡在蒸汽室内壁无法取出,给现场检修人员出了难题,怎么把碎片取出来呢?人急生智,有人最先想到了管道疏通器,并将疏通器转动部分进行改造,做成一个吊钩后成功将蒸汽室内部的4片碎片全部取出,碎片全部找到。9月16日17:28分,2号汽轮发电机组顺利并网发电,现场一片欢腾……