近日,江苏中烟工业有限责任公司所属各卷烟厂纷纷按照公司领导要求,制定质量改进方案,并进行落实整改,全面提升卷烟过程工艺质量管控水平。
在2月份产销调度会上,生产制造中心通报了2010年全系统过程工艺质量控制情况,根据数据信息,张岩磊副总经理在会上明确提出各单位要针对突出问题,制定整改方案。会后,各卷烟厂从领导层到基层管理人员均给予了高度重视,并有针对性地制定了一系列整改措施,明确了2011年过程工艺质量管理工作的方向和重点,以实际行动贯彻落实蒋洪喜总经理年初工作会议的讲话精神,在2010年各项活动初显成效的基础上,精益求精,积极向“质量零缺陷”迈进。
2010年,全系统通过开展“卷烟质量零缺陷”活动,改进工艺质量管理思路,积极导入先进的管理工具,有效提升了质量管理水平,实物质量也一直保持了较好的水平。特别是2010年下半年以来,生产因素类市场投诉有所下降。但是,随着产品结构的调整,“苏烟”、“南京”系列市场份额不断扩大,市场关注度越来越高,因此市场投诉热点相对集中;同时,技术改造、品牌共同生产也对过程工艺质量控制造成一定影响。针对这些显著问题,各卷烟厂积极面对,深入研究,形成改进措施。
南京卷烟厂针对通报中提出的生产因素类市场反馈不达标的问题,对列出的每项质量缺陷进行了系统分析,从辅材、设备、工艺、人员等多个角度入手查找原因,制定2011年质量改进对策;徐州卷烟厂着重针对通报中提出的软包烟质量问题进行了深入研究,对现有软包设备机组的工作状态进行了全面体检,并提出随着2011年高速软包设备的陆续引进,生产制造处和设备管理处将加大对高速设备的调试与技术改造,确保新老设备更替环节卷烟质量的有效控制;淮阴卷烟厂针对通报中列出的新制丝线部分指标不达标的问题,召开了专题分析会,生产、品管等主要部门协同制定整改方案,以期在2011年通过梗线参数试验,提高梗丝物理指标达标率;通过叶丝干燥条件研究,提高叶丝填充值;通过开展VAS风量控制研究,提高烟丝耐加工性,从而减少卷包工序产生的空头烟支。
根据各卷烟厂制定的整改方案,生产制造中心将持续跟踪各项工作的落实情况,确保整改有检查,检查有反馈,反馈有响应,通过持续改进提升卷烟制造水平。(严静)