对于连续七年年产突破100万吨、综采技术日益成熟的安徽皖北煤电集团任楼矿综采一区来说,打造“百万吨区队”的目标已不是梦想。其中,在2010年探索实施的“工作面跨上山旋转开采”、“大倾角综采工作面过落差12米的断层技术”开创了在安徽淮北地区开采史上的先例,为集团公司类似条件下原煤开采积累了宝贵经验。
去年,该区在Ⅱ7214工作面和7258工作面回采中,面对“三软”煤层、地质构造复杂的不利条件,并屡在矿压、水、瓦斯、煤尘、顶板等自然灾害的制约影响下,仍实现“百万吨区队”目标,创下了新的奇迹。
技术创新,
成功实现跨上山连续开采
技术创新,成功实现32°跨上山连续旋转开采。该矿综采一区回采的Ⅱ7214工作面于2010年5月底完成回采任务,离7258新工作面之间内跨有Ⅱ1三条上山,如果采取传统方法安装与拆除,将直接影响四个月的时间,无疑将给矿井接替造成紧张局面。
怎样不拆除、不安装、不运输,直接将支架转采到7258工作面?矿领导班子与该区人员反复研究论证,创新探索出了大采高跨上山旋转开采这一新技术,采用实中心和虚中心结合的方法旋转,将工作面向7258工作面推进,为保证工作面两端达到不同推进度的要求,该区有效利用采煤机截深,在旋转时煤机采用长、短刀相结合的切割进刀方式进行,即按照机头、机尾5:1比例循环旋转,即机头每循环进尺5刀,机尾进尺1刀,风巷进尺27.6m,机巷进尺138m,如此循环往复,累计重复进行了46次,直至转采完成。
为确保转采安全生产,该矿领导班子24小时轮流坐阵指挥,强化现场跟班盯岗,同时,转采期间,综采一区加大对液压支架的检修维护,为提高回采质量,把牢毫米关,为跨上山转采提供了强有力的安全保证。Ⅱ7214工作面与7258工作面跨上山成功回采,减少了工作面拆除、运输、安装、施工切眼等一系列传统工序,节省材料费用300多万元,同时,采用综采旋转技术,加大了综采工作面连续推进长度和适用范围,有效解决了旋转开采关键技术难题,多回收扇形三角煤6万余吨,产生直接经济效益3300万元,为类似条件下综采工作面开采提供可借鉴经验,具有较深的社会效益及经济效益。
团结奋战,攻克罕见大断层
当综采一区刚刚从Ⅱ7214工作面成功转采到7258工作面不到一个月时,便遭遇了该矿开采史上罕见的大断层,与以往不同的是这次遭遇的断层出现在5米厚的煤层之中,与工作面斜交,断层在机头处先揭露,并由原先只有30米长到最终达到达到120米,193米长工作面只剩下70余米煤层,使这个日产原煤4000吨以上采煤大区的一下子骤降到日产原煤1000吨。岩石坚硬、片帮漏顶、设备损坏率提高、劳动力增强……诸多不利因素和生产难题随之接踵而来。
断层出现引起了集团公司、恒源股份和该矿三级领导的高度重视,集团公司董事长、党委书记葛家德亲临7258工作面现场查看断层的构造情况,并进行技术指导,极大鼓舞了该区干群战胜断层的信心。
该矿经过反复研究和论证,最终根据断层实际情况,决定从7258机巷机头进行改造,重点在机巷断层处进行挑顶,挑顶高度不低于1.8米,长度保持在25米左右;工作面在过断层时,采取人工作业法,沿下盘挑顶、逮顶煤的方法进行作业,同时降低工作面采高、提车,每进一刀煤高度保持在1.5米,保证了支架上方少留顶煤,杜绝了支架歪斜、咬架现象的发生。为能保证工作面尽快找到断层下面的煤层,该区还在工作面上盘的全岩段跟顶煤施工的4米时,便采取人工打眼放炮刹底的方法进行探煤,为避免工作面增长增大安全隐患,该区采取3:1的作业法进行施工。从原来的煤机作业一下子变为人工作业,劳动强度增加了许多,为保证作业人员人身安全,该区严格规定作业方法,工作面逐步向前推进,生产困难难以言状。2010年11月6日,当该面圆班割煤6刀时,胜利宣告7258工作面历经4个月攻克走向120米的大断层这一硬仗胜利结束。
历尽风雨,终见彩虹。该区干群秉承特别能战斗的企业精神,一路披荆斩棘,再次为任楼矿的发展亮出一张崭新的“技术名片”,荣膺了“百万吨区队”的桂冠,为“十一五”精彩谢幕画下圆满的句号,为企业新一轮大发展给足了新动力。
(张启红)