
■ 本报通讯员 刘光贤 李贤 贾晓
“我们通过实施‘18项节电硬措施’,今年以来电力商品煤单位成本同比下降6.23%。”日前,在山东能源枣矿集团柴里煤矿机电调度中心,机电管理部副部长张国强指着大屏幕上实时跳动的数据介绍道。这组数据的背后,是柴里煤矿面对煤炭市场下行压力,坚决贯彻“聚焦降本增效、深挖内潜提质”要求,以系统化、精益化节电管理推动矿井逆势突围的生动实践。
系统诊断
打出节电“组合拳”
“过去一提节电,就是随手关灯、减少待机,现在我们是从系统运行、设备效率、生产组织上全面优化。”柴里煤矿矿长苏林在四季度工作会上强调。
该矿将节电工作纳入“技术管理+经济运行”双体系,建立“系统诊断—能效对标—优化提升”闭环机制。
今年以来,全矿累计用电量同比节约539.57万度,电费支出节幅达8.50%。“我们不仅看总电量,更看吨煤电耗和峰谷平结构。”机电管理部部长靳昌军表示。
通过精准执行“避峰填谷”,该矿优化用电时段配置,实现创效近70万元。
技术升级
老系统焕发新能效
在主通风系统,柴里煤矿将西风机原有大功率风机更换为高效节能新型风机,改造后每月节电费用显著降低。“风机效率提升了,噪声也小了,运行更稳定。”通风监测工区党支部书记唐国徽介绍。在排水系统中,严格执行“跨峰运行”,水泵运行时间精准避开尖峰时段,实现月度电费节约。在辅助运输方面,3部架空乘人装置全部实现“有人运行、无人停止”自动化模式,每日减少无效运行时间约2小时。
值得一提的是,主副井提升系统通过技术革新实现了“不停机节电”。以往人工检查钢丝绳需频繁启停设备,电耗高、故障多。该矿创新引入便携式钢丝绳无损检测装置,实现了检查期间绞车连续运行。“以前检查一根绳子要停二十几次,现在一次都不停,既省电又安全。”机电工区主管技术员张恋表示。此举不仅提升了检查精度与效率,每年还可节约电费上万元,成为“技术节电、智慧运维”的典型实践。
机制保障
节电从“软约束”变“硬指标”
“我们现在是‘班统计、日分析、周预警、月考核’,节电情况和区队工资直接挂钩。”调度室主任黄成东说。该矿将节电指标分解到各采掘头面、运输线路和洗选环节,实行“用电考核与工资结算挂钩”机制,倒逼各单位主动优化运行方式。
今年以来,通过提高小时入洗量、减少设备空转,洗选环节实现节电数万度。
“四季度我们将继续深化‘18项节电硬措施’,推动节电工作从‘被动执行’向‘主动优化’转变。”矿长苏林表示。柴里煤矿将以“系统更优、设备更智、管理更精”为目标,持续推进主运输集中化、排水自动化、通风高效化,力争全年节电效益再上新台阶。
“节电不仅是省钱,更是提效。”综掘一区职工张师傅感慨地说,“现在大家都有了‘度电必省’的意识,这才是企业渡难关的真本事。”