2025年11月20日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

唐口煤业创新智慧解锁降耗密码

来源:企业家日报 作者:

本报通讯员 张超 侯化成 侯心焱

今年以来,山东能源鲁西矿业唐口煤业广大干部职工敢闯敢试,从实际需求出发,通过开展自主创新,研发各类实用技术与装置破解生产难题,为企业生产经营提质提效、节本降耗。

矿区中央河道全长约500米,两岸垂柳茂盛,四季交替带来的落叶、残枝成了河道的负担,靠人工清理不仅耗费人力,而且清理效率低、效果差。

他们采用液位差+水循环双驱动原理,利用废旧材料制作了落叶收集装置,通过河道自然水流与装置内形成的15厘米水位差,驱动漂浮物自动流入收集仓。同时,内置的水泵形成局部水循环,产生吸附力,能将半径5米范围内的落叶、塑料袋等轻质垃圾一网打尽

装置运用后,提升了落叶清理效率,每天可节省300多元的人工费。下一步,我们将持续优化装置性能,并将其推广运用至矿区其他区域,进一步减人提效。综合服务中心主任徐雷说。

管路内壁的锈垢不除,早晚会影响液压支架的正常运转,这个问题必须解决。近日,该公司机修工区副区长见立道在工区碰头会上针对管路除锈工作提出意见。

高压供液管路是液压支架的血管,其内部畅通至关重要。但因管路直径有限,人工很难对其进行清理,导致内壁锈蚀日渐严重,血栓隐患凸显,容易影响生产效率。为此,机修工区组织技术人员进行攻关,他们以闲置电机和钢材为原料,经过多次试验与改进,成功研发出管路内壁除锈机,该设备能深入管路内部,精准清除锈垢,彻底破解了管路内壁锈蚀的难题。

从图纸到能用的神器,中间没少卡壳,这台除锈机凝聚了我们团队的智慧与汗水。机器投用后,提高了管路维护效率,延长了管路的使用周期,还节省了数万元的设备外购费。机修工区区长刘金龙说。

随着矿井开采向深部延伸,井下原供水系统工作压力也随之增大,如果不及时优化改善供水系统,势必影响正常安全生产。我们精准把脉管路战线长、系统服务年限等制约供水压力的关键因素,有的放矢进行升级改造。机电副总工程师、机电管理部部长赵韶亭说。

他们首先对井下主管路进行扩容,提升系统主动脉的输水能力,然后对老旧管路进行摸排统计,并逐步进行更换,清除管路中阻梗,确保管路更加畅通。在此基础上,对供水控制系统进行升级改造,将原有的集中供水模式改为南北分区智能调控。我们为井下供水系统装上了智能大脑,实现供水智能监控和调配,通过智能监控系统实时感知井下各作业区域的需求,自动调节阀门开度与流量,实现了按需分配、精准供水,不仅大幅提升了井下采掘作业用水的稳定性和适应性,也有效节约了水资源,为矿井的安全生产构建了坚实的智慧水网机电工区区长巩思涛说。

智能供水系统投入使用后,不仅有效改善了630采区水压不稳的情况,每月还可减少南部风井地面水源井供水1.2万立方,节省水费1万余元,电费2万余元。

这些创新成果,既解决了实际难题,又提高了工作效率、节约了生产成本。下一步,我们将进一步完善激励机制,搭建更广阔的创新平台,鼓励干部职工养成创新的习惯,通过创新为企业高质量发展节本降耗、提质提效。唐口煤业党委书记、董事长、总经理白光超说。