2025年02月14日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

从加工到发明 创新又创效——记淮北矿业集团铁运处车辆段修车车间

来源:企业家日报 作者:

■  张艳

车间职工主动承接400K车车门加工自营工程,为处节约成本60万元……”近日,淮北矿业集团铁运处车辆段修车车间主任束庆武在2024年四季度标准化班组成果展示会上说道。

铁运处车辆段修车车间主要负责南部地区808辆自备车辆维修、临修及其他工程车辆维修任务,仅年度材料费支出就是一笔不小的数字。修车车间引导职工树立过紧日子的思想,通过自主加工、五小创新、搭建平台等方式,促进创新创效落到实处。

自主加工  打造增效新引擎

平时注重自制加工、修旧利废,用自制品替代外购品。修车车间任务重、人员少,今年减员12人,在完成82辆大修、500多辆段辅修、200多辆临修等本职工作的前提下,利用休班的时间承揽自营工程,是件不容易的事,职工真正凭借技术降成本。车辆段副段长王洪强说。

自主加工车门职工第一次干,行业地方铁路也没有经验可学,从检修工艺、尺寸、工具等,完全是摸着石头过河。职工现场画图、集思广益、群策群力,确保加工的车门能够满足不同车门类型需求。

不止于加工车门,这个车间平时注重自制加工、修旧利废,用自制品替代外购品。这是他们自制加工的涡轮箱底座,这个是120阀架子……”车辆段副段长王洪强带着笔者一路走、一路介绍,车间的自主维修,让人眼界大开。一年来,该车间自制储风缸底座及梁200个,制动缸底座110个,弯管160根,自制各类角铁230根等等,节约材料费用25余万元。

注重创新  提升工作效能

每一次的小创新都是一个遇到难题、解决难题、积累经验、开拓思路的过程。在修车车间,车间主任束庆武打开话匣子,说起了他们为加装K车底开门自制加工成套作业模具的路线图

开始,他们一天只能加装1个车门,效率比较慢。职工在一起碰撞思想,设计一款含组装、焊接、调节、喷漆、运输一体化作业模具,实现车门加工框架固定、对接、全面焊接、喷漆、运输功能,极大提高了工作效率。

每一次的小创新都是一个遇到难题、解决难题、积累经验、开拓思路的过程。束庆武说。在车间,职工的小发明都是在工作实践中摸索出来的。针对K车在长期运行中,由于装卸及操作不规范等问题会造成车门间隙越来越大,漏洒煤炭,污染道床的现象。他们通过优化车门底边技术改造,实现车门下部及侧面零间隙密贴。2024年,这项K车车门间隙控制装置荣获国家发明专利。

自制的双向作用风缸地面检修试验装置,不仅解决了受车上作业空间受限影响带来的操作不便等问题,还减少了职工劳动作业强度。仅此一项,可节约资金40万元,受到同行业人员的认可。车辆车钩钩头专用吊具、铁路货车脚蹬调整装置、K型煤炭漏斗车应急关门装置等多项技改,接地气、实用性强。该车间还对污水处理装置进行改进,通过加装限位器、污水泵等,降低刷车水耗,提高水重复利用率。

搭建平台  激发创效活力

现在,有活职工愿意主动干。该车间为职工搭建了交流学习、考核激励、互助成长三个平台,现在,有活职工愿意主动干。该段党支部书记李红旗说。

搭建职工交流学习平台,鼓励技术能手,开展大拿上讲台,对作业人员进行实操轮训,并兑现培训市场化工资。结合车间生产需求因需施教,不定期开展技能提升培训和小型设备使用复训,多措并举提升职工接受新设备、掌握新技术的积极性和主动性,职工技能水平进一步提升,修车效率和修车质量不断提高。

搭建考核激励平台,车辆段在班组与班组内部实行链式结算,建立科学、规范的内部市场化考核机制,让职工知道干好干坏不一样,激励职工努力工作、提高效率,形成比学赶帮超的良好氛围。

搭建互助成长平台,让有经验的技术骨干和业务骨干带领新职工一起工作、学习和成长。通过签订师带徒协议,明确培养内容,建立培训效果考核兑现机制,激发职工的学习热情和创效智慧。职工郑海在集团技术比武中获得技术状元,张国防和朱旭在集团名师高徒大赛中分别获得首席名师、首席高徒称号。