2022年11月25日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

突击首批导电带建线生产任务 ———江南工业集团首批产品建线生产纪实

来源:企业家日报 作者:

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    10月中旬,中国兵器江南工业集团六分厂接到A系列导电带首批生产任务,要求在一个月内完成。导电带为产品总装部件,具有轻薄且长、易弯变形、折皱等特性,加工难度较大,要按时完成任务大为不易。

    六分厂即时召开了建线讨论和首批生产专题会,决定利用现有手动生产线改建锡铈合金电镀生产线,实现共线生产,既解决新建线工作量大、时间长的问题,也可以留取更多的生产时间。会上成立了以机修车间机修班班长熊璐、高级技师尹富强等人组成的建线突击小组,以电镀车间镀金氧化班高级技师周攀、谢健强等人组成的生产攻关小组。

齐心协力把线建

    共线生产,需要在现有生产线上配备4个槽体,在槽体上安装导电座、导电杆、铜排,与摇摆机连接,并安装一套整流器系统,确保加工过程镀层均匀。机修车间的员工们,个个冲锋在前,争当建线“急先锋”。

    他们率先开展生产线槽体的制作与安装工作。因电镀生产工艺要求,槽体需耐高温、耐腐蚀。熊璐想到可以采用工房废旧生产线闲置槽体,于是挑出两个槽子进行试水。因槽体较大且笨重,他趴在地上小心翼翼对漏水部位进行补漏与焊接。焊工王辰瑞利用pp板,进行水洗槽的制作。两人齐心协力在两天内共制作修复槽体4个,将其安装在了锡铈合金生产线上。

    槽体安装好后,接下来就是安装整流器、导电座、导电杆、铜排等部件。尹富强和仪表工李宗君负责安装新的整流器。电工罗章负责制作铜排,将其折弯、配孔安装连接至主铜排上。因整流器间在二楼,要将10余根远程控制线连接到生产线上,需要两人密切配合。尹富强、罗章通过电话沟通,确认无误后,进行安装。熊璐、付志勇负责安装导电座与导电杆,将其摇摆机进行连接后试行,确保了产品生产过程中镀层均匀。

    建线工作基本完成后,机修班高级技师李泽南投入工装夹具的制作。此时,留给夹具制作的时间并不多了。该工装夹具较小数量又多,焊接夹子过程中,由于不锈钢焊件材料较薄,很容易焊穿。为不影响车间生产进度,李泽南中午、晚上都坚守岗位加班加点,当天就完成了所有的工装制作。通过大家齐心协力、密切配合,锡铈合金生产线建设工作终于在7天内圆满完成。

全力攻克生产关

    一切准备就绪,接下来就是开展建线后首批产品生产工作。锡铈合金生产过程中,需要完成去油、光亮腐蚀、镀锡铈合金等工序。电镀车间的员工们,个个迎难而上,坚决啃下生产这块“硬骨头”。

    刚一开工,就遇见“拦路虎”。在产品去油过程中,电镀车间镀金氧化班蓝平发现,产品总是上浮在槽液表面,无法达到去油效果。他认为是产品较轻所致,于是制作专用工装吊篓,将产品叠放在吊篓中加工。改用这一方法后,问题果然得到解决,也提高了生产效率。

    在电镀生产过程中,谢健强发现,经光亮腐蚀后的零部件无光泽、发暗,未达到预期生产效果。他心想:操作严格按照工艺执行,除非是槽液出了问题。于是,将此问题上报。经协调,技术与信息化中心特种工艺室江山来到现场,与技术室主任黄前刚进行讨论,共同提出了重新调整电镀液成分比例的办法。经多次验证,该方案加工的产品,色泽光亮,符合工艺要求。

    完成电镀加工进行产品自检时,周攀发现导电带上有折痕印,不符合产品外观要求。是不是产品在上挂具时处于弯曲状态,从而产生了折痕呢?技术室副主任赵维分析后,建议将双孔挂具改成夹板挂具,利用钢板将产品两端固定,使其处于竖直状态。该方案实施后发现,产品电镀装夹余量只有5毫米,装夹难度非常大。为满足产品装夹要求,赵维再次修改工装图纸,将夹板挂具改为焊接不锈钢夹子。新方案经验证,产品有了充足的装夹余量,确保了产品加工后,外观符合标准要求。

    经过一个月的不懈努力,建线突击小组、生产攻关小组按照时间节点圆满完成分厂交代的任务,确保了后续A系列产品总装的及时开展。

(彭丹)