2021年04月26日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

用“心” 解除“心病” ——北重集团特钢事业部一0九车间完成设备中修侧记

来源:企业家日报 作者:

  ■ 马兰

  “公司360MN挤压机组中修是设备检修每年的重头戏,每年一到总结时候,设备检修就提上日程。今年,公司特种钢订单饱满,同时也给机电组带来不少‘快乐的烦恼’,只有咱们做好设备中修,才能保证订单如期履约。”在中国兵器北重集团特钢事业部召开的一季度设备例会上,109车间设备副主任何崇伟掷地有声地说道。

  “针对设备中修,这是召开的第四次会议。会议多次探讨修理项目、备件准备情况、修理日程安排、修理人员安排等内容,可以说是万事俱备,只欠东风。”机电组组长孙浩说。

  这一次,终于到了见真章的时候。

  特钢事业部109车间未雨绸缪,提前谋划,3月15日,就开始360MN挤压机组设备中修。

  109车间在2020年年底,就组织机电组、挤压班、机修班、电工班的相关设备管理、使用,维护负责人员对360MN挤压机组进行全方位评估,明确2021年度设备中修计划。

  机电组针对360MN挤压机、150MN制坯机的主缸、回程缸等关键部件制定不同修理预案,经过多轮细致讨论,最终确定修理网络计划,采购专用工具,并协调好相关部门修复相关备件,在开工前做足了“功课”。

  大修前一天凌晨四点多,109车间灯火通明,机修人员仍在拆卸挤压模具,为了赶时间,大家一直没有休息。

  第二天一早8点,倒班人员继续在现场忙碌。班组长孙浩带队,采取老、中、青职工搭配的方式,分为电气、液压、机械一、机械二、技术保障等突击小组。在确保安全、互不影响的情况下,他们改变了之前的修理模式。

  孙浩说:“之前维修都是几个人干活,一群人排队等待,浪费时间,这次我们不同的小组同时进行工作,分散在多个作业点,统筹规划,各个区域就可以同时作业,效率提高了不少。”

  拆卸150MN制坯机回程缸需要爬到10米高的设备顶部,机修人员李翔二话不说,绑上安全带第一个冲上去。记者在现场了解到,拆除回程缸需要半天时间,大家怕浪费时间,工作人员在上面一次性完成拆装工作,这一呆就是四个多小时。

  拆卸360MN压机主缸,需要到地下液压站负九米的地方作业,机修人员高柄剑带领于宏涛等五人完成拆卸任务。高柄剑告诉记者:地下液压站油污大、光线暗,压机机架内部狭窄,干起活来不方便。并且每个主缸的地脚螺栓之间相邻太近,由于角度和空间限制,在拆装过程中,液压扳手只能一点点拧,每拆一道螺丝还需要把常年积压的油泥、污垢用特制工具掏出来,最后还要爬上5米高的油缸顶部装吊索具。“这一天下来,大家的工作服都湿透了。”

  “最难干的就是起吊被拆除的油缸,因为这个‘家伙’体积庞大,重量‘惊人’,要把它吊起来实属不易,我们在保证安全的前提下,还要准确把握起吊精度,这足足需要四天时间。”何崇伟介绍道。

  360MN挤压机和150MN制坯机同时交叉作业,起吊设备轨梁、盖板,搭设施工脚手架,垫高压机动梁,拆除传感器、限位、液压管道,再取下在用油缸,各项工作均有条不紊进行着。

  最终,109车间机电组用时10天,圆满完成公司今年360MN挤压机组年度中修任务。