2020年08月14日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

西北采一:攻坚“细流”汇成创效“江海”

来源:企业家日报 作者:

  ■ 杨建晖

  7月28日,西北油田采油一厂二季度提质增效项目评选揭晓,34个提质增效项目入围参加评选,15个项目获奖,其中《塔河四区综合治理实现区块产量翻番》《精细处理、就地回注在TP13-2流程的优化运用》两个项目荣获一等奖。

  不积细流无以成江海。通过提质增效项目评选,调动了全员参与攻坚创效的积极性,让攻坚“细流”汇成了创效“江海”。

  “滴水穿石”深挖增油潜力

  塔河四区是一个投入开发时间较长的区块,相比区块6345万吨的地质储量,该区块采速低、采收率低、采出程度低的特点让技术人员备感压力。

  该厂开发研究所技术总监李满亮介绍,前期开发过程中,由于单元注气气窜、井筒故障等原因造成表层岩溶带储量274万吨失去控制,由于堵水、上返酸压、井筒故障问题等原因造成中深部径流带储量1627万吨失去控制,塔河四区油水井控制动用储量与完钻初期相比大幅下降。

  针对塔河四区开发过程中呈现的“三低”及储量大幅度损失,自2019年以来采油一厂对塔河四区开展综合治理,当年主要开展基础地质研究,以岩溶系统研究为基础,对储集体空间展布,水气驱路径,储量动用状况重新认识。

  今年以来,他们通过开展综合治理整体设计注水、注气、新井、措施,构建空间立体井网,提高储量动用。

  在深化岩溶系统认识方面,将平面划分为3个主控区,纵向划分为2个主要岩溶带,识别出主岩溶系统6个,分支系统35个、厅堂洞优势发育区8个,并结合储集体发育规律与实钻井产能,识别出5类油气富集有利模式、4类不利模式。

  在此基础上,采油一厂通过对岩溶系统进行系统研究,重新制定水驱、气驱井网构建技术政策,塔河4区共计划构建17个注采井组,已实施11井组,其中中深部注水井网构建计划8井组,已实施5井组,大残丘注气井网构建计划9井组,已实施6井组,目前日油水平190吨。

  通过综合治理2020年产量由年初450吨/天上升至目前650吨/天,采收率由开展综合治理之前的15.2%上升至目前16.1%,采油速度由开展综合治理之前的0.17%上升至目前0.39%,综合治理成果显著。

  优化药剂加注 “不舍细流”

  药剂加注是油气处理环节的一项重要支出,采油一厂本着每一项支出都需要优化的理念,针对药剂加注环节进行全程优化。

  他们通过提升加热炉出口温度、增加承包商数量、优化加药浓度和加药点、加强现场管理、变更结算方式等手段优化费用,对10座站点、28口单井进行加注优化,从2月开始,加药量下降15吨/月,上半年节约破乳剂84.7吨,降本69.8万元,计划全年节约破乳剂121.3吨,降本111.7万元。

  年初,采油一厂以缓蚀剂防腐经济效益分析为导向,开展缓蚀剂加注调整优化。该厂对于缓蚀剂加注费用大于站内管线整体更换费用的一律停止加注,缓蚀剂加注费用小于站内管线整体更换费用的,适度下调加注浓度,安排治理的加药点优化下调加注浓度,对于腐蚀速率有上升趋势的点提高加药浓度,对腐蚀风险较大的点新增加药,实现“防腐效果”与“成本控制”的双赢目标。

  通过优化,上半年采油一厂取消缓蚀剂加药点28个,优化缓蚀剂加药点25个,加药量下降30吨/月,已节约缓蚀剂122.9吨,节省费用167万元。

  技改革新引入“源头活水”

  随着塔河油田开发进入稳产阶段,各类型的抽油机井所占比例逐年增加,目前采油一厂机抽井共计569口,占总生产井的比重已达78%。其中高含蜡、沥青质、原油乳化严重的机抽井在生产时,因井下泵、杆发生卡滞等原因易出现光杆滞后现象,发生滞后时,就会导致电机过载保护失效造成抽油机和井口设备的损坏。 。

  针对这一难题,采油管理二区技师团队针对泵、杆发生卡滞等原因引发的光杆滞后造成的各类问题,从保护井口设备及井控安全的角度出发,研制抽油机井泵、杆卡滞的停机保护装置,通过掌握现场落实光杆滞时抽油机设备运行的特点,设定了三套解决方案,经过现场试验,优选出了抽油机井泵、杆卡滞智能停机保护装置。

  该装置可通过在悬绳器安装的无线智能行程开关,及时感应到光杆滞后悬绳器与承载卡子因卸载作用后发生的位移,发出自控停机指令使光杆滞后的抽油机井保护停机,同时也可利用远传监控平台自动化控制系统程序设置,通过电流高高报报警实现自控停机。

  该装置投用后,不仅大幅减少抽油机井因泵杆卡滞引起的光杆滞后不能及时发现导致的产量损失,还减少了抽油机井因泵杆卡滞引起光杆滞后造成的井口设备损坏,该项目实施后,已产生经济效益50余万元。