“你这朵‘后浪’可真勤奋。”7月23日,河南油田采油二厂注汽工程部注汽六队化水车间内,队长张稼举称赞正穿梭在水处理系统间加药的李春霞。
在河南油田,大家都习惯称60、70后的员工为“前浪”,称80、90后的员工为“后浪”。
“前浪”与时俱进,研究新路子
“为什么空压机停机总发生在高温天气?” 空压机在去年高温期间频繁跳闸,注汽六队队长张稼举往压缩机房一趟又一趟地跑,亟待查明原因。以前遇到这种情况,大家就会按常规处理,清滤网、换压缩机油,结果却差强人意。张稼举决定改变思路,化被动为主动。趁着锅炉大修期间,经反复试验根源是3台空压机共用一台排气管,导致压缩空气无法顺畅排出。
于是,张稼举与多方技术人员探讨、试验,制定改进措施:把从前的3台空压机共用一个排气管,改成各自单独用一个排气管。
改造后,今年空气压缩机上半年运行时率提升至98.7%,较去年同期提高13.4%。故障发生的频率减少了,设备“续航”能力更强了,同时也为百日攻坚创效助一份力。
“后浪”当好管家,严把费用关
化水车间技术员李春霞是一名80后“油二代”,在当前低油价严峻生产形势下,倡导省一分钱比挣一分钱容易的理念,如何用更少的成本维持设备运行,是她关心的头等大事。
5月中旬,由于原水水质持续恶化,使一直吃“精粮”的化水岗设备有些吃不消“粗粮”。一级反渗透的滤芯更换频繁,材料费居高不下。她便开始琢磨,有什么方法既能保证设备正常运作,又降低成本呢?
一直脚勤、脑勤的她成天跑现场看材料材质,又上网查阅去除污垢的化学方程式。经过反复试验,污垢终于从滤芯上分解出来。这样一来,一次性的滤芯重焕活力,得以多次利用,年节约材料费27万元。
“大浪”此起彼伏,攻坚成效显
“前浪”带“后浪”,势必翻起“大浪”。“70后”主任技师贺卫国与“90后”生产副队长王榕培,可谓黄金搭档。
“通过自己掌握的理论知识来改造工艺上的不足,这是让我觉得最有成就感的事。” 贺卫国厚实的眼镜片下,是一双善于挖掘常规工艺流程中需要改进的慧眼。他近些年牵头开展的QC成果、科技立项等项目取得了耀眼的荣誉,不仅创效百万,更降低员工的劳动强度。
站内锅炉的脱石膏水和捞渣机冷却水该“何去何从”,是困扰他们良久的生产难题。贺卫国带领“90后”生产副队长王榕培,对三级沉降池进行工艺管线改造,投入滤液池和工艺水罐,形成缓冲水罐,对脱石膏废水过滤后打入浆液罐,循环利用。每天可减少40吨工艺水外排,节省罐车、泵车拉运费用3000元,百日攻坚创效行动中,创效30万元。
“前浪”带“后浪”,“后浪”逐“前浪”,“大浪”一波又一波,打好提速提效攻坚战。
(忽凤红 姜露)