2020年05月25日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

雅克拉采气厂 精准发力助推攻坚创效

来源:企业家日报 作者:

  ■ 李有金 连鑫龙 罗树华

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●图为星火5井直充CNG现场。

  5月18日,西北油田雅克拉采气厂YK28H井实施上返措施后成功复产,缩短施工周期20天,降本增效370多万元。

  “我们左右不了油价,但可以控制成本。”西北油田雅克拉采气厂厂长李柏林说。面对疫情和油价暴跌的双重影响,该厂以百日攻坚创效行动为契机,逐项排查效益流失点,挖掘效益增长点,结合油气生产销售实际,创新工艺技术、优化生产方式、转变销售模式,千方百计降本增效,取得显著成效。

  创新工艺技术关停井满血“复活”

  YK28H井是2017年7月投产的一口开发评价井。今年1月,该井因含水高、压力低停喷关井。

  “雅克拉气田已进入开发中后期,关停井逐年增多,治理难度逐年加大。”西北油田雅克拉采气厂开发所副所长黄成介绍。该厂主力气田雅克拉气田,设计稳产期为10年,至今已稳产近15年。到今年初,气田35口井就有11口陆续关停,占总开井数的45.83%,成为制约效益开发的“瓶颈”。

  针对这种情况,科研人员积极调整思路,创新工艺技术,采取进攻性措施,使一批关停井成功“复活”。YK28H井首次应用小套管液压桥塞封堵和作业、试油“一体化”工艺技术成功复产,日增产天然气6万立方米、凝析油22.6吨。而且,缩短施工周期20天,节省作业费用145.95万元,增效228.84多万元。YK22井、YK34H井应用气举排液采气新工艺技术成功复产,两口井日增产天然气8.8万立方米、凝析油9.6吨。凝析气藏首次应用隔板控水工艺技术在YK23井获得成功,日增产天然气7万立方米、凝析油10.9吨。

  “这些井的成功,更加坚定了我们攻坚创效的信心。我们将大力推广新工艺、新技术,进一步提高剩余油气采收率,多产效益油气。”西北油田雅克拉采气厂总工程师陈波说。

  近期,该厂还有3口井将实施气举排液采气工艺技术,预计全年可累计增产天然气3600万立方米、凝析油5000吨,提高区块采收率1.43个百分点。

  优化生产方式“小土豆”变“金元宝”

  4月18日,西北油田雅克拉采气厂首次应用地层能量直充CNG在星火5井获得成功,日充装CNG5万立方米、凝析油2吨、增效4.5万元。

  “过去,CNG主要采用压缩机增压充装工艺生产,流程复杂、投资大、建产周期长。应用地层能量直充工艺可缩短建产时间30%以上,单井节省费用300多万元。”西北油田雅克拉采气厂生产运行室经理江玉发说。

  星火5井是部署在新疆塔里木盆地大尤都斯断裂上的一口探井。由于该井所属油藏小,被技术人员形象地比喻为“小土豆”。如果按常规建集气处理站开发,成本高、效益低。

  “百日攻坚创效行动启动后,我们把星火5井安全、高效投产作为重点攻关项目。”江玉发说。工程技术人员结合该井井口压力高、重烃组分较贫的特点,完善配套设施,采用联锁保护、井口紧急关断等技术,攻克井控、高压、高低压串漏等难题,为单井直充工艺技术的实施扫清了障碍。

  “CNG直充工艺的成功应用,为今后小型油藏单井开采开辟了新的生产方式。”陈波说。

  目前,在类似油藏部署的星火6井已完钻,星火5-1、星火5-2及星火6-1等井已完成井位部署、现场踏勘,CNG直充工艺技术应用前景广阔。

  转变销售模式偏远小站直销“出彩”

  5月7日,西北油田雅克拉采气厂桥古集气处理站第一车直销原油完成充装,缓缓开出小站。

  “这是我厂继巴什托之后,成功实现原油直销的第二个油气处理站。直销后,两个站年可降本增效470多万元。”西北油田雅克拉采气厂生产运行室副经理张一宁说。

  巴什托集油处理站、桥古集气处理站分别位于塔克拉玛干沙漠西缘、北缘,距雅克拉末站600多公里和90公里。

  “由于两站地处偏远、原油产量低,过去都是用罐车将原油拉运到雅克拉末站,处理后再统一销售。”张一宁说。这种销售模式,两个站每年需要站库倒运费300多万元,原油损耗170多万元,还要承担拉运过程中的交通风险。

  为此,该厂与油气运销部联手,通过优化运行参数、商务谈判,开发优质客户,打通直销渠道,最终与新疆现代特油科技股份有限公司签订长期供销合同,实现了两个站的原油直销。

  “直销后,可减少站库之间倒运成本,降低原油损耗和交通风险。”李柏林说,两个站成功实现原油直销,为偏远小站原油销售开辟了新的模式,对降本增效将起到积极作用。