2019年02月22日 星期五 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

博选公司唐口选煤厂: 工艺“改善”助推一提双优

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  “皮带机替换刮板机,电机功率减少65kw,入料闸板和分料器实现远程操作,则大大降低了现场人员巡检和操作的劳动强度……”2月14日下午,在山东能源淄矿集团博选公司唐口选煤厂生产分析会上,厂长王大国对精煤产品入仓系统优化项目使用情况进行了总结。

  据介绍,随着当前集团公司用工战略持续推进,该选煤厂人员逐步精减,而精煤战略的实施,又使得洗选加工任务加重。对此,通过提高选煤装备水平,优化生产系统和劳动组织,成为该选煤厂的必然之选。

  精煤产品入仓系统优化项目,就是该选煤厂结合生产实际,优化和改进现场的工艺、设备,实现节本提效的改进项目。“以前精煤产品的最后入仓,由仓上转载刮板机来完成。相较于皮带机,刮板机存在耗电量大、维护工作量大、配件成本高等多项不足。而刮板机的故障率过高、处理时间长,则常常影响到正常的生产运行。”王大国说。

  经过反复论证,该选煤厂决定通过皮带输送机上加设分煤器,代替刮板机,这样不但可以满足产品进入各仓的需要,运行中的故障率也大幅降低。同时对远程监控和集控进行了系统升级,改变过去产品改仓时,人工控制入料闸板的模式,从而大大缩短了现场人员在此岗位的时间,缓解了人员不足的矛盾。

  “此项改善日节电达1000多度,皮带机日常维修工作量较刮板机下降了约60%,年节省更换刮板、链条的费用多达8万元。”王大国说。

  据了解,围绕一提双优的推进,该选煤厂还实施了“去除主洗6楼转载刮板机、压滤机卸料使用遥控器”等多个系统优化和设备改善项目,这都有效缓解了人员减少、任务加重对安全生产工作带来的压力。(刘太彬)