本报讯 近期,淮北矿业集团铁运处烈山工务段以临涣工务段为标杆,启动挖掘机精细化管理对标提升行动。这是该段针对铁运处一份通报中指出的“预防性维护缺失、故障响应滞后、台账记录混乱”三大症结而推出的整改举措。通过定点定向整改、管理体系重构,顺利实现了“设备完好率≥95%”的核心目标,构建起挖掘机全流程闭环管理模式,为该段设备管理的提质增效答卷增添了浓墨重彩的一笔。
精准发力,缩减管理差距。该段针对通报问题迅速开展自查自纠,对比临涣工务段“零重大故障”“保养计划兑现率100%”的优异成绩,梳理出自身在机械设备管理中存在的五大短板:台账管理不规范、预防性维护执行不到位、人员职责落实空转、设备调度缺乏计划、燃油管理无章可循。为此,该段细致明确四季度对标提升核心任务,将“一机一档”建设、四级预防体系落地等作为突破口,制定详细整改方案与时间表。
标杆引路,重在取其精华。该段组建专项学习小组,深入临涣工务段取经,重点学习吸纳“一机一档”全生命周期台账体系,实现设备从进场到报废的全程数据可追溯;与运行小时深度绑定的四级预防维护体系,确保保养工作精准落地;分机型油耗基准与“双锁双签”燃油管控模式,实现能耗精细化管理等三大核心经验,结合自身实际,量体裁衣,推动管理模式迭代升级。
靶向整改,祛除固茧顽疾。在台账管理方面,构建标准化“一机一档”体系,明确设备基础信息、维修保养等六大核心模块,1周内完成所有挖掘机基础信息录入,10日内补全近6个月缺失记录,并建立“24小时动态更新+月度合规检查”机制,实现台账完整率100%。预防性维护上,细化四级维护操作清单,配套建立计划提醒、照片验证等机制,将维护执行率从不足60%提升至98.5%。
与此同时,该段着力压实岗位责任,推行班前检查标准化与照片上传制度,杜绝“未检查先签名”现象;制定月度设备使用计划,通过任务需求收集、闲置原因分析,将设备闲置率从15%降至10.5%;建立燃油全流程监控体系,推行消耗分析与节能考核,实现单位作业油耗环比下降12%。一系列举措形成管理合力,推动设备管理效能显著提升。
2025年四季度以来,该段建立“复盘—优化—固化”长效机制,固化整改成果,提升管理精度,实现了管理模式三大转型——从“被动应对”到“主动预防”,从“经验管理”到“数据驱动”,从“分散管理”到“系统协同”,挖掘机管理对标提升成效显著:设备完好率稳定在98%以上,远超既定目标;故障停机时间环比下降25%,四季度塌陷整治任务提前10天完成;累计节约燃油120升,生产成本有效降低,推动设备管理水平再上新台阶。(李建)