本报讯(通讯员 刘海燕 毛玉军) 12月6日,皖北煤电集团向宁夏润夏公司发去贺信:“‘汽改电’项目的成功,是企业践行创新驱动、推动绿色低碳转型的生动实践,也是集团公司促进产业升级、增强发展韧性的具体成果。”
12月3日13时52分,宁夏润夏能源化工公司厂区内,经过72小时连续稳定运行,“四合一机组循环节能改造(汽改电)”项目关键数据全部达标,宣告项目圆满成功,现场响起一片欢呼。
两载寒暑,今朝梦圆。5600kW 9540r/min大功率超高转速国产化电机首台套,终于从蓝图变为现实。在化工硝酸生产领域,“四合一”压缩机配套的超高速直联电驱系统长期依赖进口。此次投运的国产首台套大功率超高转速电机,成功应用于硝酸装置,不仅填补了国内该领域的技术空白,还打破国外品牌在该领域的市场垄断,实现了高端核心动力装备的国产化自主可控,为能源化工领域产业升级提供了坚实的技术与装备支撑。
2022年,随着原有锅炉被淘汰,宁夏润夏公司采用外供蒸汽,成本高、断供隐患等弊端也日益凸显。“依赖单一外部蒸汽源,不仅成本不可控,生产安全也缺乏根本保障。我们必须找到一条更自主、更经济、更可靠的能源供给路径。”宁夏润夏公司安全总监曹荣升道出了实施“汽改电”项目的迫切初衷。
项目步入快车道。“这项任务能不能按规定时间完成整改?”“没问题!”“这个参数能不能做下调整?”“没问题!”“电机那边情况怎么样?”“没问题!”……从“事以密成”的小心求证,从“大胆尝试、敢为人先”到如今的大功告成,所有参与建设的各方就像一个团队,不分彼此,不分你我,高度凝聚,及时回应。“回想起激动人心的调试现场,频率最高的对话是‘没问题’!”该公司负责人感慨道。
该项目自2022年10月启动,由宁夏润夏公司携手上海电气集团上海电机厂、陕鼓动力共同研发推进。从可行性研究、方案制定,到电机制造、现场安装,各方稳步协作、科学攻坚。“最难的抉择在于是否选用国产设备,而非沿用业界普遍的进口方案。”宁夏润夏公司生产技术部部长魏巍回忆道,“在参加上海电机厂的产品发布后,我们对国产电机的技术方案与可靠性建立了信心,这确实是打破垄断、实现自主的关键一步。”
2025年9月施工启动后,各方紧密配合,有序完成设备安装、单机试车、联动调试与投料运行,并于12月3日顺利通过72小时运行考核。
项目成功投运后,获得了节能减排和成本节约双重收益。最直接的成效是实现了蒸汽的完全自给。稀硝酸装置运行所产生的工艺余热,通过废热锅炉回收副产蒸汽,即可充分满足后续浓硝酸装置乃至全厂低压管网的蒸汽需求。停用原有汽轮机及相关辅助设备后,可直接节省运行费用,降本增效成果亮眼。此外,国产设备在购置成本、交货周期、运维服务及备件供应等方面的综合优势,显著提升了项目的全生命周期效益。