本报通讯员 游云川
在企业克难攻坚、改革突破的重要时期,川煤集团华荣能源广安分部积极响应华荣公司“优化设计、降本增效”专项部署行动,组织片区四矿精准发力,从设计源头破题,向生产要素提效,通过系统性优化、靶向性整改、创新性实践,构建了矿井全链条成本管控体系。截至2025年10月,累计实现降本增效超600万元,为区域高质量发展注入强劲动能。
★高位统筹强根基 全面实施聚合力
“降本增效不是单纯的成本削减,而是以科学设计为引领,实现安全、效率、效益的有机统一。”广安分部负责人卢运海表示。为确保降本增效专项行动落地见效,广安分部积极响应,建立了“分部统筹、矿为主体、专业协同、全员参与”的降本增效联动机制,四矿成立了由矿长任组长的领导小组,下设技术响应、过程监管、现场实施、设备保障等专业小组,明确细化岗位职责与考核标准,形成“横向到边、纵向到底”的责任管控体系。
分部坚持每月召开工作通报会,定期形成情况通报,晾晒各矿进展、交流典型经验、破解共性难题,形成比学赶超的良好氛围。李子垭煤矿南二井组建了采掘、通风防突等四大专业小组, 科室连队140余人协同作战;绿水洞煤矿扩大参与范围至20个科室连队,900余名职工投身优化降本增效行动;龙滩煤电公司细化技术论证、现场执行、安全监督等全流程管控措施,确保每个优化项目都有方案、有落实、有成效。
★优化设计挖潜力 关键领域破瓶颈
为确保优化设计、工程降本落实到位,片区四矿聚焦巷道布置、支护参数、系统运行等核心环节,以精准设计破解生产难题,实现“一优化多受益”。尤其是在巷道断面与支护优化成为降本主阵地,四矿累计优化巷道3000余米,通过调整断面形态、科学匹配支护参数,大幅降低材料消耗与施工强度。其中李子垭煤矿南二井将3201运输巷、回风巷原异形断面改为三心拱断面,掘进断面积从13.25m2缩减至10.63m2,每米巷道减少钢带0.5m、锚杆1根,单米成本降低2380元,已掘415米巷道累计节约98.85万元。龙滩煤电公司通过优化3123、3137等巷道参数,3123S下顺巷高从2.8m调整为2.7m、巷宽从5m缩减至4.5m,锚索布置从“一排三根”改为“一排两根”,单米节约支护费用103.63元,800米巷道累计节约8.3万元;3137下顺通过调整巷宽巷高、优化单轨吊配置,掘进断面积减少4.1m2,节约费用7.2万元。绿水洞煤矿在放水巷、底抽巷等巷道实施“瘦身”计划,断面积从13.23m2优化至10.27m2,锚杆间排距从1.5m调整为2m,单米成本降低181.2元;大巷支护取消喷浆工艺,改用锚支方案,断面积缩减2.66m2,单米节约成本212.3元,多项优化技术获矿用新型专利。
在系统优化方面,各矿还因地制宜创新方案,其中李子垭煤矿南二井将3201运输巷抽采支管由DN200钢管改为矿用PVC管,单价从214.5元/m降至38.5元/m,960米管路节约成本16.896万元;优化采区供电系统,充分利用瓦斯发电低价优势,1—9月节约电费74.96万元。绿水洞煤矿对+150西煤矸运输系统进行颠覆性改造,将集中煤矸仓抬高至+150m标高以上,采用皮带连续运输替代矿车转运,取消单独充电硐室建设,节省井巷工程520米,每日减少用工6人、节约电费1463元,年节约成本94.8万元。龙门峡南煤矿优化主平硐带式输送机运行方式,通过逐台启动减少空转时间,年节约电费4.88万元;地面压风机实行远程集控,极端天气及检修期间减少运行台数,节约电费2.2万元。
★创新实践提质效 全链管控筑长效
今年以来,广安分部坚持问题导向与创新驱动,在煤矿工艺改进、修旧利废、细节管控等方面持续发力,推动降本增效常态化、长效化。龙门峡南煤矿创新开展“一堵两注”钻孔封孔工艺,通过注浆管路复用,节约DN16返浆管6.66万米,节约资金17.98万元;优化抽采钻孔设计,减少工程量3150m,节约17.3万元。龙滩煤电公司在瓦斯抽采领域多点突破,将“四条线”改为单根汇流管道,每条巷道可节约成本14万元;将注浆管直径从φ25mm改为φ16mm,年节约材料费32.52万元;大力推进修旧利废,1—9月回收复用物资价值328.8万元,修复五小电器、钢轨、滤芯等各类设备材料上万件。绿水洞煤矿推行“废旧材料再利用”工程,利用废旧工字钢、钢轨制作锚棚支架,回收废旧锚杆裁剪复用,单米巷道节约成本348.11元;自主加工焊网、黄泥加工机器,优化爆破装药工艺,进一步压缩材料成本与施工时间。
同时,片区四矿还强化安全与成本协同管控,所有优化项目均开展安全评估,确保在降本的同时守住安全底线。李子垭煤矿南二井通过矿压观测监测,确保优化后巷道支护、离层等指标全部正常;龙门峡南煤矿安全监管组全程监督,及时排查整改实施过程中的安全隐患,坚决守住安全底线。
★靶向整改补短板 持续优化谋长远
为持续推进优化设计、工程降本工作,广安分部还建立了“清单化管理、闭环式整改”机制。梳理四矿巷道布置、支护设计、瓦斯治理等方面问题36项,全部完成整改或制定阶段性整改措施。绿水洞煤矿调整3251南机巷设计坡度,解决材料设备连续运输难题,完善缓冲仓设计降低运输电力消耗;龙门峡南煤矿统一抽采系统图纸标注规范,整改锚杆间排距偏小等问题,提升设计科学性;李子垭煤矿南二井完善3201工作面施工设计图,补充设备宽度、安全间隙等关键参数,修正通风量计算标准,确保符合行业规范。
立足当前成效,广安分部主动谋划2026年持续优化计划。绿水洞煤矿将实施150系统再优化、皮带机地面集控等项目,减少巷道2000米、减人5名;李子垭煤矿南二井计划推进2000米巷道断面及支护优化,预计节约480万元……
决胜今年“收官战”,擘画来年开新局。广安分部以优化设计为支点,以降本增效为杠杆,撬动片区煤矿高质量发展取得显著成效,不仅实现了经济效益的显著提升,更积累了一套可复制、可推广的实践经验。下一步,广安分部将持续深化设计源头管控,强化技术创新引领,完善长效管控机制,全面挖掘片区单位降本增效潜力,为华荣公司高质量发展贡献广安分部力量。