5月9日,河南油田采油一厂双河采油管理区赵凹采油班采油工殷宏俊、王超忙在2HF井井场上,擦拭流程设备,观察分析2HF井试采生产参数,确保这口新井平稳运行。今年以来,该厂加快新井产能建设步伐,投产新井8口,累计产油1330吨。面对“产量持续回升、效益扭亏为盈”的挑战,该厂“以起步就是冲刺、开局就是决战”的攻坚姿态,超前部署,精心组织,高效运行,通过措施补产、新井上产和老井稳产,助推生产经营指标持续向好。
上措施 挖潜力 提升产能水平
年初以来,采油一厂不断强化地质方案和工艺技术研究,积极采取常规措施补产、规模压裂上产、侧钻井部署提产等四类稳产增效措施,确保原油产量踏着计划步子。在常规措施补产中,地质人员围绕“相变区、弱流线区、夹层分隔区、断层遮挡区、长期封堵层”寻找挖潜亮点,实施以补孔、调层为主的上产措施82井次,平均单井日增油1.4吨,措施有效率85%,阶段性增油5284吨。
面对老区非主力层、边角区选井选层余地逐年变小的困难,地质和工艺人员密切合作优化方案,重点围绕低渗油藏主体区、中高渗油藏上倾区,优选注采对应好、注采井距大的井区实施压裂引效,成功对11口油井实施措施压裂井,目前开井10口,日产油34.8吨,阶段增油1011吨,预计有效期内增油8100吨。
抓治理 细调整 控制自然递减
控制自然递减是老区稳产的重要途径。采油一厂加强注水精细管理,狠抓注采一体化治理、井网完善和细分调整,提升老油田注水能力,使注采失衡得到有效缓解。1-4月新增注水见效28井次,日增油20.1吨,含水下降1.4个百分点,阶段增油977吨,减缓自然递减0.51个百分点。
为了实施注采系统精细调整,该厂开展注水大调查,摸清注水状况,对地下精准潜力评价,今年对7个重点单元实施系统治理。目前,已3个单元实施系统治理,自然递减较同期减缓1.8个百分点,综合含水下降0.29个百分点。注水井治理,重在精准。年初,该厂持续推进注水治理工作,摸排出161口水井治理工作量。1-3月实施补孔细分、增注、转注和不正常井治理共计44口,日增注水能力334立方米,阶段累增注0.7245万立方米,恢复(增加)水驱控制储量15.69万吨。
抓调整 重建设 提升三采规模效益
目前,采油一厂有6个化学驱正注单元,覆盖地质储量1153万吨。年初以来,该厂以提高采收率为目标,强化注聚运行管理,加大三次采油过程控制力度,提高三采开采效果。1-4月份,正注聚单元累计生产原油2.7951万吨,提高采收率3.3个百分点。
为了加强正注入单元过程控制,该厂运用 “调、堵、分、解、换”五种过程控制技术,分类施策,差异调整,对注聚井实施注采调整60井次,见效率由63%提高到68%,日增加产能13吨。
为了扩大三次采油规模,确保双北Ⅱ4-5层系非均相复合驱重点项目建设按期投运,该厂按照施工单位方案设计要求,紧盯地面建设进度,抓实重点项目管控,积极做好Ⅳ1-3层系局部井网加密和Ⅴ下层系过程调剖跟踪调整,已完成46口注聚井、转出井、采油井的施工作业,为下一步规模开采夯实了基础。(庞先斌)