本报讯 去年12月18日上午,记者在兖矿榆林甲醇厂采访时,经厂长董正庆介绍了解到,面对复杂严峻经济形势,在当前煤化工产业普遍低迷的情况下,这个厂建成5年来首次实现达产达效,并且产销两旺,创出了历史最好水平。
超前研判价格趋势,及时调整检修时间,赢得市场先机。他们牵头组织陕西、内蒙古、宁夏14家甲醇厂,组建“西北联盟”,超前研判市场,及时互通信息,并依托甲醇产品质量最好(达到国际AAA级)的优势,成为“联盟”中甲醇价格定位的“风向标”,一定程度上引领、掌握了三省区甲醇市场的定价权。去年上半年,甲醇市场低迷,每月同比上年降低200元,并有继续走低趋势。因此,他们决定减少产销量,把检修时间提前两个月,安排在七八月份进行。10月份,当甲醇价格涨到3100多元的时候,他们生产甲醇5.7万吨,却卖出了7.6万吨,一个月就实现收入1.6亿元。
坚持稳定运行,确保高产高效。强化生产组织与工艺优化,及时处理系统运行中出现的苗头性问题,避免出现大幅减负荷或停车情况;对空分高板堵塞吹除、气化闪蒸漏点处理等问题,准确预判,精心处置,最大限度减少了对产量的影响。大力推行计划性检修,根据设备运行情况和隐患等级制定检修计划,提高计划检修的实效性和针对性;全年组织计划检修667项,有效解决了部分设备带病运行和出力不足等工况。
坚持效益中心,促进质量提升。面对甲醇价格比上年同期降低的实际,他们坚持两眼向内挖内潜,从经营管控、生产组织、后勤服务等多个方面查根源、找盲点,寻找降本增效的突破口。健全“指标分解、执行分析、实施改进、考核奖惩”管控体系,把各项考核指标分解到车间和职能部室,并签订经济目标责任书,把指标完成情况与绩效工资挂钩,奖优惩劣。积极推进气化炉耐磨烧嘴改造、合成膨胀气回收、热电锅炉掺烧燃料气等效益明显的技改项目。气化炉耐磨烧嘴改造后单炉运行周期延长,每年仅避免倒炉时甲醇损失即增效600万元,检修费用也大幅降低;合成膨胀气回收项目改造后多产甲醇636吨,增效95.44万元;锅炉掺烧燃料气每年节约标准煤4100吨,增效120万元。
(陈伟 黄孝华)