日前,一条综掘线在鲁中能源集团31237出口工作面成功完成联合试运转后,正式投入使用,这标志着该公司综掘工艺实现了“零”的突破,矿井机械化水平实现了又一次质的提升。
近年来,鲁中能源集团一手抓资源扩张发展,一手抓老区稳产高产,通过积极推广应用机械化作业新工艺,千方百计提高矿井产能。从2009年8月底,该公司在3907综采工作面开采以来,原煤产量稳中有升,大大提升了采煤机械化水平。与此同时,原来采用的打眼爆破掘进方式弊端日益凸显,用人多,劳动强度大,效率低,致使采掘接替失调。为了保证矿井采掘平衡,在深入调研、慎重考虑的基础上,该公司把解决生产接替紧张的落脚点定位在加快掘进机械化进程,提高掘进机械化生产率上。他们立足矿井地质条件极为复杂的实际,积极组织专业人员前往各兄弟单位学习相关经验,加大对矿井应用综掘工艺可行性的分析,决定推广应用综掘新工艺。6月底,购置了一台EBZ160型掘进机,机器截割功率大,破岩能力强,过断层能力强,比较适应地质条件较复杂的矿井,也比较适合半煤岩巷道的掘进,对目前该公司正在施工的31200东艺深部巷道的掘进及即将施工的4层煤巷道的掘进有较强的适应性,预计月进尺可达300多米,将极大提高巷道的掘进进度,增强施工安全性,降低员工劳动强度。
发展综掘技术必须有一支过硬的专业队伍。为保证综掘机工艺的顺利实施,该公司扎实做好了人员、技术、装备的准备工作。把原来的掘进六区整编为综掘队,专门承担综掘工作,工作中这个区做到了正常生产与技术培训两不误,为综掘机的正常使用做好了准备,在技术培训学习方面,做到了领导重视,提前谋划,精心组织,安排专人负责,积极与厂家联系,采取内培、外训等形式举办综掘机操作培训班。每次培训都研究制定详细的培训计划,组织学员围绕培训内容开展交流讨论活动,培训时注重将理论与实践相结合,组织学员在技术人员的指导下进行现场观摩、拆卸、组装,让参训人员了解熟悉设备的原理、构造和每一个零部件的功能以及最易出现的故障有哪些,怎样去处理等,确保掘机司机四懂、四会:即懂掘进工艺、懂机器构造、懂工作原理、懂机器性能特点;会操作、会检查、会维护保养、会排除简单的机器故障。
不断地发现问题,解决问题,总结经验,是一项新技术得以成功运用的前提和基础。自月初综掘机投入使用后,由于条件的限制,综掘机配套的可伸缩皮带无法安装使用,为达到安装综掘机快速运行快速见效的目标,工作人员及时对溜子设备进行了小改小革,用工字钢做成供综掘机“二次运输”皮带的跑道,及时解决了制约生产的困难。针对施工中巷道成形差的问题,施工人员根据现场情况,通过探索施工工艺,由一次成巷,改为正台阶式施工方式,即:首先按净高2.2m施工,然后拖后迎头3~5m处理底煤。帮锚杆迎头两排打上一根,三、四排打上两根,进几排刷几排帮、打帮锚杆几排,加快了支护速度,提高了工效利用,确保了综掘工艺的成功、有效应用。从近段时间的生产实际来看,综掘机运行平稳,掘进效率明显提速,大大提升了矿井的产能。
(王 慧)