2010年05月27日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

磨溪净化厂紧急排险
确保装置安全平稳

来源:企业家日报 作者:

  5月13日7:53,川中磨溪净化厂130×104m3/d装置突发紧急情况,中控室DCS系统上13个调节回路和40 个显示点无法正常调节和显示,现场实时数据反馈不到中央控制室,自动控制系统失效。

  磨溪净化厂担负着西南油气田公司川中油气矿磨溪雷-1气藏天然气处理任务,130×104m3/d装置是2009年在原80×104m3/d装置基础上改扩建的一套新装置,改造后工厂可处理原料气170×104m3/d,产能较以前有较大提高。自动控制系统作为装置的“中枢神经”一旦出现问题,不但影响整个装置正常生产,还可能造成雷-1气藏全气藏关井,势必影响到油气矿全年生产任务顺利完成。

  险情发生后,工厂立即启动应急方案,并及时向上级作出汇报,成立现场应急抢修指挥组,操作班阵地前移,操作人员分别值守到脱水、废热锅炉等六七个关键点位上,随时观察监控装置液位变化,并根据实际情况进行手动控制操作。

  10:00,刚从广安轻烃装置建设现场赶回来的厂长杨子海,立即与厂其他领导、技术人员展开现场分析,查找原因,研究方案,制定措施。初步判断为DCS系统通讯发生故障,ESD系统传输数据不能传输至DCS。现场指挥组紧急与生产厂家联系,要求尽快派技术人员到现场提供技术支持。

  在处置过程中,脱水塔液位调节阀和脱硫闪蒸罐液位调节阀完全失控,必须人工手动操作旁路阀门来调节液位,操作人员为此消耗大量体力,大家不顾疲劳、全神贯注、精心操作,始终坚守岗位,就连午饭也是在装置现场简单对付。凭借高度的责任心,扎实的操作技能,丰富的现场经验,在整个处置过程,实现了装置不停产、不放空的连续生产。

  13:30分,生产厂家赶到现场,经过分析确认故障原因是由ESD给DCS系统提供数据的通讯模块发生故障引起的。

  14:00,模块更换成功,调节回路和数据显示正常,装置恢复正常生产。

  此次ESD系统故障的圆满处置,体现了磨溪净化厂生产应急响应的果断高效,处置过程安全有序,抢修方案科学合理,是对工厂应对突发事件处理能力的一次检验。同时,工厂还将此次排险过程视为培训新工的难得机会,变现场为课堂,厂领导、技术干部、当班班长不厌其烦,反复对新工们讲解流程控制原理、注意事项,手把手指导操作,有效提升了员工处置突发事件的整体水平和能力。

  (李丽 陶兆勇)