近日,西南油气田公司供电技能专家工作室领衔人金綦庆,带领巡诊小组成员,到天然气净化总厂安岳净化公司,开展生产一线技术支持服务活动。
这项活动与“转观念、勇担当、强管理、创一流”主题教育活动相融合,由专家工作室主要负责,并深入生产前线,开展难题攻关、一线巡诊和答疑解惑。此行,专家工作室将针对控制柜改造、低压变频电动机无法自启动等“卡脖子”的问题展开难题攻关。
“净化装置对供电系统要求严格,由于当地供电公司电网容量较小,雷雨季节电网系统晃电频繁,多次造成中压给水泵等重要设备停运、净化装置联锁。”专家组的到来,让安岳净化公司生产技术部副部长苏晓杰感到非常高兴。
作为2019年底刚建成的一座新厂,为什么会出现频繁闪停现象,一时间让专家团队感到十分困惑。他们仔细查看给水泵连接方式和内部构造,经过现场探讨和初步分析,专家组将问题原因锁定在变频器不具备抗晃电的功能上。
晃电是电路瞬时失压的俗称,作为一种特殊故障,具有不可预见性,控制难度极大。近年来,天然气净化行业多次发生晃电事件,紧急停车将导致原料气放空,产品气质量下降或不合格,给企业带来安全环保风险的同时,也带来较大的经济损失。
围绕如何实现抗晃电,专家团队展开了多场头脑风暴,采用多功能智能电动机保护器等措施渐渐浮出水面。
“针对电网波动时中压给水泵等重要设备停运的情况,我们应用‘供电控制系统’专利技术,改造原有控制回路,优化变频器参数设置,并通过多次模拟试验,达到预期效果,实现了抗晃电功能。现在,雷雨季节到来,重要设备都能够经受晃电检验,实现自启动功能。”维修电工首席技师何光明说道。
金綦庆为大家算了一笔账:“如果以一次停电事件,造成两列装置停产计算,影响原料气处理量60万立方米,酸气放空约0.48万立方米,造成经济损失19.92万元。开产两年来发生的12次晃电事件,如果每次都能避免非计划性停产,就能挽回经济损失近240万元。同时,上下游输气损失和对环境造成的影响更是无法估量。接下来,我们会将该技术推广和应用到西南油气田公司其他净化厂,甚至辐射到全国各大油田。”
结束安岳之行,专家团队还将“天然气净化厂抗晃电技术应用研究”作为课题,申报西南油气田公司科研项目,并把“低压变频电动机无法自启动”作为参加集团公司第二届创新大赛的推荐作品。(向镇东 杨元福 刘英华 范厚才)