■ 陈永保
截至4月20日,河南油田采油一厂工艺研究所运用功率法调平衡实施参数优化193井次,共节电114.7万千万时,累计节约电费88.7万元。
今年以来,该厂油井开井1369口,机采系统效率平均为36.08%,但由于油藏状况动态变化和措施作业等因素,低泵效和高沉没度以及高杆速井仍占有一定数量。全厂泵效低于40%的可优化井283口;沉没度大于500米的高沉没度可优化井112口;可实施大泵径低冲次优化井89口。
这部分油井系统效率低、能耗高,有一定的优化提升空间;机采系统参数优化是提高机采井系统效率、降低能耗的主要手段,同时也将改善杆柱受力,延长检泵周期,减少油井维护费用,降低机采井整体运行成本。而常用抽油机平衡计算采用电流法,不能排除负功引起的虚假平衡,采用功率法计算,保持上、下冲程内电机平均功率相等,可使电机的能耗最低,从而提升节能效果。
为此,该厂工艺研究所机械采油室技术人员锚定节能降耗目标,扎实开展“大干百天”“提产量、降成本、创效益、争第一”劳动竞赛,研究应用功率法调平衡技术提升节能效果。他们通过研究攻关,确定了功率法调平衡计算方法与平衡范围,现场实施117井次,有效97井次,平均单井日节电11.2度,平均有功节电率4.4%,累计节电6.6万度。
今年以来,该厂重点对低泵效、高沉没度、小泵径高冲次井等进行单井诊断,共编制优化方案396井次,组织采油管理区实施参数优化193井次。其中,降杆速优化119井次、换小泵及加深6口井、高沉没度优化及大泵小冲次11口井,新增间开井55口,小排量电泵改抽2井次。