2020年07月09日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

吹响“集结号” 百日攻坚创效热浪高

来源:企业家日报 作者:

  今年以来,面对高产井不断减少,以及低油价和油藏开发效果逐渐变差带来的压力和挑战,采油三厂牢固树立“低成本高效高质发展”的开发理念,深入地质研究创新工作思路,坚持以靶向剩余油为目标,紧紧围绕井周空间阁楼发育状况以及分布形式,不断克服水驱变差、底水抬升、断溶体沟通难等多项难题,通过强能量单元治理持续加大提升剩余储量动用能力。截至6月20日,采油厂已完成原油产量55万余吨,天然气产量1.1亿立方米。

  破解水侵密码,深入地底堵水动用分隔油

  采油三厂所辖塔河八区、十区南、托甫台等区块,不同于主体区的表层岩溶,属于典型的断溶体油藏,油井主要水侵通道为控制的深部断裂以及伴生的垂直裂缝,水侵通道比较明确,基本都是沿着断裂带发生底水抬升。

  “原来的油气富集区,高产单元随着采出程度的增加,大多数油井已见水,以控水为主的开发思路已不适应高效开发的需求,要突围当前困局,只有通过创新才能有新突破。我建议充分发挥DSG软件的深化应用,大力开展精准堵水挖潜。”在油藏开发分析会上,西北油田采油三厂总工程师李军对工作提出了要求。

  1月5日,技术人员在对低效井再分析中发现,TH10433H井因遭暴性水淹,其间虽然制定实施了注气以及大泵提液等措施,但却均未见效。3月23日,通过与勘探开发研究院地质专家深入结合再研究,通过静态刻画,发现该井远端剩余油受近井底水锥进屏蔽导致分隔而无法充分动用。

  技术人员迅速转变工作方法,通过进行近端堵水,远端控压连通的堵水方案,先后进行了三轮堵水后效果显著。日油水平由2吨上升至15吨,含水由99%下降至50%,阶段增油300t。

  理清油水关系,主动出击提液沟通屏蔽油

  在油井生产过程中,一旦发现见水,正常思路就是通过缩嘴进行降低产能生产,或者下调工作制度进行控水。百日攻坚创效以来,技术人员主动打破惯性思维,积极主动利用油井的含水变化曲线识别水侵通道,同时量化油井屏蔽压差设计出动用屏蔽剩余油所需的提液量,持续动用屏蔽剩余油。

  TK870X井见水后,含水呈波动上升趋势,去年8月含水波动已涨至60%,日产油下降至5吨。“根据流体力学,只要有压差流体就能流动。通过含水变化曲线进行分析,该井含水波动幅度较大,为典型的多级通道油水博弈的体现,大量剩余油被底水屏蔽。”技术人员张瑞说道。

  通过屏蔽压差计算提液量,技术人员将油井采液强度由每天20吨上提至40吨,经过排水降压后,含水由60%下降至40%,日产油由5吨上升至21吨,阶段增油已达1500吨。在对底水抬升区域的开发思路由被动控液转变为主动提液后,通过对強底水区域底水抬升井实施精准提液,治理底水抬升导致的低效井,今年以来已实施5井次,增油5533吨。

  深耕井间储量,密织油网驱替结构剩余油

  “单井就像是一个西瓜,要实现老区稳产,我们就要顺着瓜藤把这一路的瓜全部摘下来,走向井间是我们今后的开发布局。”4月22日,在开发研究所一季度产量分析会上,开发研究所所长蒋林形象地对下步油藏开发布局指出了方向。

  经过长期开发,历经自喷、转抽、调整井加密、注水注气等阶段后,开发矛盾越来越突出、地下情况越来越复杂,单井采收率仅在16%左右。大量结构型剩余油被天然屏障封挡,技术人员通过系统研究井间剩余油分布状况,充分利用现有井网开展井间驱油工作。

  2月15日,TP181CX井自喷5995吨后见水停喷,而邻井TP110X在累产25万吨转抽后高含水,整个井组开发陷入僵局。技术人员通过精细刻画后发现,发现TP110X井组还存在有结构型剩余油,主要富集在TP181CX-TP110X两井间。技术人员迅速制定方案,通过利用TP181CX井现有管柱进行低部位注气,配合高部位TP110X大工作制度引流驱替井间高部位剩余油的开发方案。在完成注气100万方后,成功实现了TP110X井含水由90%下降至50%,日产油由4吨上升至30吨,截至目前已增油1260吨。通过井组气驱改善强能量单元开发的手段,已实施7口,累增油4123吨。(石立斌 陈明仁 程露)