2020年06月15日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

“破译密码一水间 增油翻越数重山” ——西北油田采油一厂精准注水增效工作纪实

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  在西北油田采油一厂TK404井现场,技术人员实施大排量推水工艺,解决注气井吐气难题,他们先后实施3轮次注水,均见到了效果,平均轮次增油3200吨,目前已在7口井实施大排量注水工艺,累计增油近万吨。

  注水增油覆盖了采油一厂过半数的油井,针对低油价的严峻挑战,该厂精细地质研究,深入破译低成本注水开发密码,针对碳酸盐岩油藏、河道砂油藏、底水砂岩油等三类油藏特点,量身定制了差异化注水开发方案,截至5月25日,共实施各类注水措施100余井次,老区油气产量实现了硬稳定。

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●5月24日TK124H井“二氧化碳驱”施工现场。 

  碳酸盐岩油藏:在岩溶系统中搭建“立交桥”

  “随着开发周期延长,近年来碳酸盐岩油藏水、气驱效果逐步变差,今年我们依托岩溶系统研究,重新认识储层空间展布特征,识别油层储集体连通关系,构建新的注采井网,最大限度地提高水驱储量动用。”开发研究所技术员王喜林介绍说。

  为此,油藏技术人员加大攻关力度,重点在构建四区、二区注采井网上下功夫。通过研究发现,TK413井组中深部有176万吨的储量无井网控制,通过实施钻塞下返工艺,在河道注水、注气,增加了中深部的储量动用,目前邻井的S48井受效,日增油10余吨。

  同时,技术人员对系统外注水不见效的TK464等4口井停注,对系统内的TK432、TK481X等井转钻塞或单元注气等措施进行调整,T402井组目前日产油由31吨提升到目前的55吨。

  该厂还编制塔河四区井网构建规划,对局部残丘小范围进行注气,配合调流道、转采等构建表层井网;以提升深部储量动用为目的,构建中深部径流带水驱井网,共构建了9个注采井组。

  大排量推水是今年碳酸盐岩油藏实现稳产增效的主要举措,技术人员根据“纵横向分水比”原理,设计注入水量,增加横向分水量,扩大波及体积,目前共实施5井次,累计增油6500万吨。

  河道砂油藏:治理水窜难题走好“平衡木”

  河道砂油藏是典型的河流状分布油藏,主要以水平井开发为主。近年来,随着注水开发的不断深入,21个井组出现不同程度水窜,因此,注入水水窜成为制约河道砂油藏高效注水开发的头号难题,此外,部分水井注入困难加剧了水驱效果变差的势头。

  “今年以来,我们主要采取‘注采流场调整’工艺治理水窜,通过对水窜程度、波及范围及洗油效率进行评估,充分利用油井、水井的优化调整来均衡注采流畅,效果明显。”技术员郝洋说。

  河道砂治理水窜被技术人员形象的比喻为走“平衡木”。他们通过优化注水方式,扩大水驱波及范围,开启了流场调整的第一步。向储层内周期性地注入和采出,使注入水在储层内部形成不稳定的压力场,高低渗透层的油水在压力场下进行置换流动,扩大注入水的波及范围,提高了采收率。

  AT9-13X井组是一个典型的河道砂井组,技术人员发现井组注水优势方向为AT9-10H井,导致井组流场失衡。他们在水井实施“降注控水”措施,在油井弱流线方向进行“提液引水”,水流方向调整后,水驱效果明显改善,井组产量从20吨提升到30余吨。

  同时,结合实际,该厂有针对性调整注水方式。注水井TK7237井和TK7240井,通过将注水方式由连续注水调整为交替注水后,注采井组整体含水明显下降,平均日增油3吨。下步计划实施同步周期注水9井组,异步周期注水9井组,预计增油能力45吨。

  针对部分注水井注水压力高,水驱动用程度低现象,共排查出储改降压增注潜力井3口,井口增压增注井3口,预计恢复水驱动用储量185万吨。

  目前,该厂形成了高渗通道评价、分韵律段注水、流场调整等一系列适合河道砂油藏注水开发的新思路、新举措。

  底水砂岩油藏:一注多采拓展“增油圈”

  受底水锥进影响,底水砂岩油藏近年来油井含水持续上升,如何利用精细注水手段,实现增产增效,对技术人员是一个考验。

  他们通过深化剩余储量研究,决定将挖潜对象从单井向井间转变,开展井间流场调整、协同堵水、平面驱替试验,提升井间潜力动用,推进底水砂岩稳产增效。

  技术人员以沉积微相为切入点,研究各微相叠置关系,确定砂体构型,结合前期动态响应规律,分析井间连通关系,制定井组挖潜对策,目前针对1、9区找到了10个具有连通关系的井组。

  TK907H井水平段为水下分流河道、水下末端河道,TK935井为水下分流河道、水下末端河道,两井静态连通性较好,技术人员利用低部位TK907H井提液分水,维持高部位油井TK935井稳定生产。目前已安排对5个井组进行流场调整试验,预计日增油能力30吨,年增油2000吨。

  该厂还通过进行“二氧化碳驱”试验,优化注采井网。 TK124H井组位于S41-4井区构造高部位,剩余油主要富集在第1、2韵律段,技术人员在该井组开展二氧化碳驱试验,目前已构建了“1注8采”注采井网,预计日增油40吨以上。

  “通过挖掘油藏注水潜能,做实‘注水吃饭工程’,进一步夯实老井稳产基础,目前,老井自然产量较年初稳中有升,自然递减下降0.2个百分点。”开发研究所副所长张伟说。

  (杨建晖 孔守曾)