2019年08月15日 星期四 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

自动化为油田经营效益挂上“加速挡”

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  这是针对高压井开采的一组数字:柴油驱动的泵车每小时费用492元;油田电网驱动的泵车每小时273元;自动化远程控制的智慧泵每小时157元,而且不用油罐车和人员值守。

  数字的背后,折射出西北油田采油二厂从设备升级改造入手,让自动化为油田经营效益挂上“加速挡”。

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● 操作人员连接电驱泵车的工况数据电缆,可准确记录泵车施工期间的排量、压力等数据。

  “以电代油”尝到了甜头

  油田持续开发,为了补充油层能量、压力和驱替油井远端的剩余油,需要往井下实施注水、注氮气工艺措施,压力一般都在30兆帕以上。采油二厂开采的是超稠油,通过往井下掺稀油降低稠油黏度方式,油井正常生产出的原油,通过管道汇到计转站,再外输到联合站处理,一般压力才3-5兆帕。这部分措施后的油井,前期生产无法进系统,高压会破坏整个生产输油管网。

  常规模式,“泵车+油罐车+稀油罐+储油罐”。泵车提高压力,对井内进行掺稀油(降低稠油黏度),油井生产出的原油,放喷到油罐,再通过油罐车拉到联合站专门的卸油台。一直到该井压力降到正常,可以进系统。

  近年来,泵车费用占成本比重逐年上升。“以柴油驱动的泵车作业为例,每小时支出作业成本近500元。”该厂生产运行科副科长张超介绍,“2014年,仅泵车费用这一项,该厂花费成本近1500万元。”

  2015年,全球性低油价寒冬期,该厂开展“苦战寒冬,创效增效”活动,为降低生产成本,在泵车的动力形式上做文章。专业技术人员查找相关资料,认为油田电网是自产干气发电,电价和电量有优势,油改电也有成熟可以借鉴技术。在联系承包商施工单位及生产厂家,按照提出油改电的设计思路,进行联合攻关。同年6月,采用油田电网为动力源,采用AC变频驱动形式的D700型电驱泵车,在注水现场进行测试,经试用泵车运行平稳,能够满足现场生产需要。

  D700型电驱泵车的“问世”,不仅填补了国内电驱泵车的空白,而且进一步降低了泵车的作业费用。柴油机功率要扣除辅机功率10%左右,液力变矩器最高效率在85%左右。AC变频驱动的工作效率可达97%。“与传统的柴驱泵车相比,通过测算,扣除电费成本,单台泵车预计每小时至少降低作业费用180元。”泵车油改电设计的相关技术人员说,“该设备还有移动方便、使用快捷、噪音小、无污染等优点,适宜于油区点多线长,油井分散的特点。同时降低了作业现场安全风险,还实现了清洁生产。”

  此后,依托油田电网、“以电代油”在电驱移动注气、电驱泵车注水、网电修井机等多个领域纷纷改造“问世”。

  “脱胎换骨”新方式开采

  8月10日,采油二厂生产运行科伍友江打开办公室电脑上智慧通管理系统,看见实施注氮气增油措施的TK677井,油压下降到16兆帕,轻点鼠标,智慧掺稀泵自动将掺稀比调整到1:1.2。此举不在需要油罐车和现场每天4人轮班值守,不仅存在人员现场操作安全风险,相对电驱泵车运行,每天节省成本近4万元。

  随着油田现代化建设步伐的加快,采油二厂生产开始自动化、信息化升级改造,该厂也对高压井开采短板,以学习的姿态,一边请教自动化、信息化方面的承包商专家,一边与专业公司合作,进行技术改造补齐这个短板。

  6月10日,在实施注气措施后TK694井,首次使用撬装式智慧泵系统,实现掺稀、外输自动化,单井创经济效益近10万元。

  智慧泵管理系统由掺稀泵(掺稀油降低稠油黏度)、管道泵(将开采出的稠油降压后进入系统)、各节点参数传感器和PLC控制系统组成。通过流程内各关键节点参数预警、连锁、紧急关断,具备远程启停、自动灭火等功能,实现由现场人员手动操作变为室内电脑操作,消除人员在现场操作安全风险。

  目前压力高的井,首选自动化掺稀泵,该泵降低了人工劳动成本,实现了无人值守,自动化控制设备正常运行,包括设备运行参数的调整,设备的启停都是可以实现远程控制,既满足了油井的正常掺稀及生产需求,在吊装方面也降低了运输成本,灵活便捷。目前已投运6套,共节约费用241万元。

  (张明江 朱春江)