2019年07月15日 星期一 国内统一刊号:CN51—0098     中国•企业家日报

放”出大效益 山能新矿华丰煤矿 优化放顶煤工艺创效显著

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  “我们突出人的管理、流程的管理、设计的管理、考核的管理,不断提升放顶煤回收率,今年上半年累计多回收煤炭资源13万吨,占矿井生产总量的21%,实现创效1.1亿元。”在7月12日山东能源新矿集团顶板专业会议上,山能新矿华丰煤矿矿长胡兆锋作致辞时介绍。

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  突出人员管理提升成效

  “三分战略,七分执行。我们突出人员管理,专门建立以‘主要领导亲自管、层层对标协同管、一线职工主动管、主要问题重点管’为主要内容的四项管理机制,有效确保了工作顺利开展。”该矿采煤副矿长白长江介绍。

  主要领导亲自管。每月由矿井主要领导组织矿班子、副总师、业务科室、项目部管理人员和现场施工人员,召开“综放工作面顶煤回收座谈会”,按照齐抓共管的思路,分析总结好的做法,查找存在的问题,并制定整改措施。

  层层对标协同管。专业和项目部定期组织现场施工业务骨干、班组长、安质员、区队班子成员召开学习交流座谈会。交流施工工艺、管理经验、操作技能,总结好的施工方法,促进现场施工质量的提高。

  一线职工主动管。选取业务能力较强的放煤工作为“骨干人员”,由“骨干人员”选取徒弟,传授业务技能,并给予适当奖励。通过传帮带的方法,提高放煤工的工作积极性和业务能力,为放顶煤工作打下坚实的基础。

  主要问题重点管。液压支架的完好是提高顶煤回收率的基础,采取了包架制度和班检、旬查、月分析制度,有力保障了工作面支架完好。

  精准流程管理规范运作

  “我们根据煤层赋存条件、生产组织和现场盯岗情况,适时调整放顶煤操作流程,确保顶煤充分垮落,尽最大努力提升原煤生产边际效益。”该矿生产技术部部长王龙说。

  “精准”工艺。根据1413和2411底分层工作面煤层赋存条件、生产组织和现场盯岗情况,确定综放工作面的放煤流程。

  “精准”采高。加大工作面采高,减少顶煤厚度,使分母变小,分子变大,提高采放比。使支架高度达到允许范围内最大,采高不低于2.6m,利用活柱标尺,严格确定支架高度。

  “精准”状态。放煤期间增加支架前后立柱高度差,在保证支架前部支护强度的前提下,前立柱比后立柱高出20cm,使支架仰角达到11度,增加后部空间,为顶煤垮落创造出“高速通道”,使顶煤能够充分垮落。

  “精准”压力。根据现场顶板条件,在煤体完整的情况下,放煤前,略降支架5秒左右的时间,然后升起,支架初撑力保持10~15MPa,开始放煤。放煤结束后,使支架初撑力达到24MPa。

  “精准”位置。移架后,后溜保持最大空间,使顶煤能够直接落入后部运输机。同时加大顶板管理力度,减少超前架数量,避免影响后溜放煤行程。

  “精准”区域。工作面顶煤硬度增大时,采用架间打孔预裂和注水软化技术降低顶煤硬度,即:在架间打预裂孔,采用适当的炸药进行预裂;利用支架防火孔打注水眼,用高压水对顶煤进行软化处理。

  实施工艺优化能采尽采

  老空煤炭“全回收”。华丰煤矿一采区1411综放工作面初采期间为保证顶板安全,配面切眼延煤层顶板留底煤掘进,且初采时走向60米未放顶煤,二采区2411底分层工作面配面切眼布置在1411综放工作面采空区60米的位置,回收老空遗留煤炭,多回收原煤2.5万吨。

  优化俯采工艺。华丰煤矿综采工作面倾角平均32?,俯斜开采有利于顶煤放出,为提高顶煤回收率,克服俯斜开采设备下滑的困难,采用俯斜开采。

  优化“负煤柱”施工工艺。优化1413上平巷负煤柱施工工艺,根据掘进工作面实际揭露煤层情况,由原来负煤柱4米,增加到负煤柱6.5米,最大限度回收了煤炭,平均每米多回收煤炭资源12吨。“通过优化‘负煤柱’施工工艺,今年上平巷掘进618米,回收煤炭资源7.3万吨。”华丰煤矿生产技术部副部长张洪伟说。(陈良栋)